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通風降溫工程鼓風機異常震動診斷大容量通風機葉輪的修割優(yōu)化技術

摘 要:大慶石化公司污水處理用的鼓風機振動異常。通過振動趨勢圖及頻譜分析,并采取逐點排除法,確認振動異常源于電機。
關鍵詞:鼓風機;頻譜;診斷;電機;松動;動平衡

一、振動概述
2003年12月,大慶石化公司某污水車間C0014#鼓風機的四個測點振動值升高,至2004年2月,振動進一步加劇。其中最大振動速度從1.9mm/s升至8.4mm/s,遠超過4.5mm/s的允許值。其趨勢圖見圖1

二、初步分析
鼓風機電機轉速3 000r/min,功率440kW%,結構簡圖及測點布置見圖2。

振動趨勢圖顯示3#,4#測點的振動幅值躍升幅度比1#、2#測點大,同時可以看出聯(lián)軸器側的2#、3#測點比1#、 4#測點幅值躍升幅度大。經(jīng)初步分析,認為振動源于電機,并且位于聯(lián)軸器側。具體產(chǎn)生原因可能是由于聯(lián)軸器對中變化(螺栓松動、聯(lián)軸器膠圈磨損等)、地腳松動、軸承損壞或其它原因造成。
三、故障分析診斷
1、仔細檢查鼓風機地腳螺栓及對中情況,未發(fā)現(xiàn)異常。脫開聯(lián)軸器單試電機,發(fā)現(xiàn)3#測點的水平振動值達到3.98mm/s,垂直振動值2.87mm/s,軸向振動值4.32mm/s。而此前電機無負載運行的總體振動值小于1.1mm/s,表明電機振動嚴重,導致機組振動異常。
2、3#測點水平、垂直、軸向的頻譜如圖3所示。從頻譜圖可以看出,振動在水平和軸向較大,頻率以工頻為主,伴隨2、3、4倍等高次諧波。

3.頻譜分析
(1)轉子質(zhì)量不平衡導致產(chǎn)生工頻振動。但據(jù)該電機以往振動資料分析,轉子動平衡良好,也未檢修過,不太可能發(fā)生大的改變,故振動的主要原因應該不是動平衡問題。
(2)產(chǎn)生高次諧波有以下原因。
①軸承不對中。由于平衡位置發(fā)生變化,軸工程載荷重新分配,軸承油膜呈非線性,在一定條件下出現(xiàn)高次諧波。同時軸承不對中會引起電機軸向振動。
②轉子部件松動。轉子部件松動是非線性和時變的,因此產(chǎn)生非線性振動,將出現(xiàn)大量旋轉頻率的諧波。
轉子機械松動包括軸承與軸承座配合間隙不當、聯(lián)軸器與軸過盈不足等。軸承內(nèi)圈磨損產(chǎn)生的頻譜和軸承座配合間隙不當產(chǎn)生的頻譜相似,而且軸承內(nèi)圈磨損后,軸承與軸的配合間隙變大,導致設備動平衡破壞和前后軸承不對中,在頻譜圖上產(chǎn)生工頻及高次諧波,因此電機故障很可能是軸承內(nèi)圈磨損造成。
檢修電機時,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器側電機軸已嚴重磨損,實測軸頸尺寸為φ1000.10mm,電機后側軸頸尺寸為φ1000.01mm,從而證實了此前的判斷。
四、解決措施
用噴涂法修復軸頸,使與聯(lián)軸器孔過盈0.02mm.再次單獨運轉電機,3#測點的水平、垂直方向頻譜如圖4所示。

從中可以看出,檢修后電機徑向振動比檢修前增大了,振動頻率以工頻為主。軸向振動很小,并且振動隨轉速變化而變化,是典型的動不平衡振動這是由于修復電機時。機械加工誤差導致動平衡變化所致。
重新對電機轉子進行動平衡,在左、右配重面分別加了70.1g和104g配重。再次開機,1#、 2#測點振動值均在1.68mm/s以下,狀態(tài)良好。

參考文獻:
[1] 沈慶根北工機器故障診斷技術[M].浙江大學出版社,1994.
[2] 徐敏設備故障診斷手冊[M].西安交通大學出版社,1998.




簡介:對通風機葉輪修割的意義分別在氣動性能、機械性能、安全性和經(jīng)濟性方面來闡述。介紹了葉輪修割的方法和適用范圍。
1引言
葉輪是通風機結構中重要的零部件,葉輪的葉型風機的性能參數(shù)有著直接影響作用。根據(jù)作者長期對電廠用各種通風機葉輪修割的經(jīng)驗,現(xiàn)以離心式風機為例,對葉輪修割作簡單的介紹。

2氣動性能

葉輪通常由葉片、前盤和后(中)盤組焊而成。從軸向看,葉輪出口截面存在幾個不均衡:氣流密度和速度不均衡;靠近葉片工作面的密度和速度大于非工作面密度和速度的不均衡;氣流方向也不均衡。故對輪盤和葉片形狀進行適當?shù)男薷,使其更加符合實際流場,便可帶來以下益處:
(1)減小葉輪出口氣流的不均衡,能減輕氣流對機殼蝸舌的沖擊強度和氣動噪聲;
(2)能降低雙吸葉輪安裝不對稱造成的偏流敏感性,有利于運行平穩(wěn);
(3)仿飛禽翼尾的鋸齒形,消減葉輪出口尾渦,有利消聲減振;
(4)能開大進口風門,減小擋板和葉片背渦,減小節(jié)流損失;
(5)減少流道附面層對氣流粘度的影響和輪阻摩擦損失,提高風機反應度。

3機械性能

葉輪葉片為徑向分布,葉間距隨葉輪半徑增大而增大,前盤(比后盤和中盤。﹨^(qū)域剛性相應較低,振幅則相應增大,葉片背渦對葉輪內(nèi)外產(chǎn)生的壓力脈動激振頻率與前盤局部固有頻率易產(chǎn)生共振,該部位由于應力集中,長期運行可能疲勞斷裂。無論葉輪設計多么完美、材質(zhì)強度多高,焊接再牢固,其受加工成型和焊接時仍會產(chǎn)生內(nèi)部殘留應力,而且自身存在相對薄弱的部位,如焊縫邊緣的熱影響區(qū),結構變化和頻率變化點等,故合理修割可達到以下效果:
(1)減小和釋放振動能量;
(2)消減葉片背渦,消除能量聚集產(chǎn)生的應力疲勞破壞;
(3)雙吸葉輪中盤開鋸齒形,可避免灰塵沖擊葉片和中盤的焊縫,增加葉輪耐磨壽命;
(4)單吸葉輪后盤開鋸齒槽可以減小氣壓差產(chǎn)生的軸向附加力,延長軸承壽命;

4安全性

(1)減輕軸承負荷和避免轉子重力造成的主軸彎曲;
(2)減小離心力,降低材料應力,提高葉輪整體強度;
(3)減小節(jié)流渦和葉片背渦,避免失速、喘振和氣流脈動破壞;
(4)減小轉動慣量,避免電機啟動溫升過高和減輕對電網(wǎng)的沖擊;
(5)減振降噪,避免對人身和設備的損傷,符合生態(tài)和環(huán)保。

人們主觀上習慣認為輪盤上割開缺口不安全,其實旋轉輪盤的應力是由自身構件的離心力和內(nèi)外徑上受力條件決定,一般分布規(guī)律為:徑向應力沿輪盤半徑增加而由小變大,又逐漸變;切向應力則沿輪盤半徑的增加而由大變小,靠內(nèi)徑應力最大,靠外徑應力最小,兩項疊加后的合成應力仍是靠近輪盤外徑處應力最小,這就是輪盤外徑處可去除部分材料的理論依據(jù)。

5經(jīng)濟性

從葉輪本身出發(fā),通過去掉部分材料來達到以下目的:

(1)增加風門開度,減少節(jié)流損失,增效節(jié)電;
(2)優(yōu)化機型,減小電機功率蓄備系數(shù);
(3)減輕工程損壞,減少工程維護;
(4)不必購置和更換葉輪等備件;
(5)操作時風機不解體,一般不電焊、不打磨、不找動平衡;
(6)并聯(lián)機組可不停爐,單機輪換實施,停機短,一般在兩小時之內(nèi)可完成。

6修割方法

(1)準備樣板、火焊和照明等設施,待停機后,打開人孔門即可實施;
(2)在輪盤外徑每兩葉片之間,按旋轉方向開成鋸齒形缺口,前、后盤缺口深度需滿足風量、風壓的大;中盤缺口深度應滿足輪盤的強度和剛度,適當加大;
(3)葉片出口即外徑最大、線速度最高處,應保留葉片根部焊縫,如此更安全,并省去角焊縫的封頭電焊,節(jié)省電焊設備和專用焊條;
(4)以風機原性能和改造葉輪直徑與風量風壓關系式為基礎,考慮葉根殘留面積和輪盤修割面對出力的影響,計算修割量,在實際操作不必過分拘泥于性能的精確;
(5)按樣板準確劃線后修割,割除部分面積相同,質(zhì)量矩相等,按中心對稱;

對于一些輪盤局部破裂損傷的和已作報廢的葉輪,在輪盤外徑裂口處開對稱性缺口,將裂損部位修割掉,經(jīng)仔細檢查無殘余裂紋后便可立即恢復正常投運;

7適用范圍

此技術廣泛適宜于電力、化工、冶金、礦山等大型通風機使用行業(yè)。在無材料和制造質(zhì)量缺陷的前提下,凡存在以下情況的大型通風機,均可進行葉輪修割。
(1)滿負荷時出力仍偏大,進口風門長期開度過小,節(jié)流損失過大;
(2)氣動噪聲和風道振動較大;
(3)風機轉動慣量大,啟動時間過長,電機線圈溫度過高;
(4)葉輪主軸剛度不足,撓度過大,經(jīng)常燒軸承;
(5)雙吸葉輪短期磨損嚴重,且中盤未開鋸齒;
(6)一定程度損傷,不便焊補修復的葉輪。
(7)高壓單吸式風機,氣壓產(chǎn)生的軸向附加力偏大,有損軸承壽命的葉輪等。

8結論

從理論上講,風機正常運行工況應置于氣動性能高效區(qū),而由于種種原因并非如此,特別是離心式通風機,故大型風機一般應推行個性化選型、設計和制造,但理論與實際畢竟有差別,所以,現(xiàn)場修割的可行性都是存在而且必要的。當然,對不同類型和結構的葉輪在修割方式的合理性和修割量上,還可深入研究和發(fā)揮。



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