1、引言 三鋼煉鋼廠原有15t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐三座,采用“三吹三”方式,轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,爐口會排出大量棕紅色的煙氣,煙氣溫度高、含有易燃氣體和金屬顆粒,按照我國1996年頒布的《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297一1996),對煙氣必須冷卻、凈化,由引風機將其排至煙囪放散或輸送到煤氣回收系統(tǒng)中備用。因此,每座轉(zhuǎn)爐需配有一套除塵系統(tǒng),除塵系統(tǒng)采用二級文氏管煙塵凈化方式,煙道直徑Φ1.7m,煙氣輸送管線820mm,風機型號AI850,電機功率630KW/6KV。由于轉(zhuǎn)爐周期性中斷吹氧,為滿足節(jié)能和環(huán)保要求,要求風機在整個煉鋼工作周期內(nèi)變速運行,吹氧時高速運行,不吹氧時低速運行。2000年初,煉鋼廠對三座轉(zhuǎn)爐進行擴容改造,將風機移至地面,采用液力偶合器調(diào)速,高速2700r/min(設計2900r/min),低速1200r/min。經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)液力偶合器技術存在著局限性,主要表現(xiàn)在:
●調(diào)速范圍在30%~90%之間,轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定;而且低速1200r/min仍然偏高,造成能源浪費,高速運行時,液力偶合器有時失速,轉(zhuǎn)爐爐口冒煙; ●液力偶合器需經(jīng)常更換軸承,造成轉(zhuǎn)爐停產(chǎn),不能滿足連續(xù)生產(chǎn)的需要。 ●電動機的效率低,損耗大,尤其低速運行時,效率極低; ●調(diào)節(jié)精度低、線性度差,響應慢; ●啟動電流仍比較大,影響電網(wǎng)穩(wěn)定; ●液力偶合器故障時,無法切換至工頻旁路運行,必須停機檢驗; ●漏油嚴重,對環(huán)境污染大,地面被油污蝕嚴重;
鑒于液力偶合器存在上述眾多題目,因此在2001年,煉鋼新上一座30t轉(zhuǎn)爐時決定不再使用液力偶合器調(diào)速,改用高壓變頻器為新轉(zhuǎn)爐風機進行調(diào)速。
2、高壓變頻器技術要求及改造方案
除塵風機是除塵凈化系統(tǒng)的動力中樞,一旦除塵風機不能正常運行,不但影響生產(chǎn),造成巨大的經(jīng)濟損失,還有可能威脅到現(xiàn)場生產(chǎn)職員的人身安全;另外,調(diào)速系統(tǒng)工作的環(huán)境比較惡劣;同時轉(zhuǎn)爐又周期性中斷吹氧;所以,和除塵風機配套的高壓調(diào)速系統(tǒng),要求具有極高的可靠性。基于以上工作特點,對變頻調(diào)速系統(tǒng)的主要要求如下:
●要求變頻器要有高可靠性,長期運行無故障。 ●要求變頻器有旁路功能,一旦出現(xiàn)故障,可使電機切換到工頻運行。 ●調(diào)速范圍要大,效率要高。 ●具有邏輯控制能力,可以自動按照吹氧周期升降速。 ●有共振點跳轉(zhuǎn)設置,能使電機避開共振點運行,讓風機不喘震。 經(jīng)過多方調(diào)研、比較,最后決定采用北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器,通過雙方技術職員的合作,共同制定了4#轉(zhuǎn)爐除塵風機的變頻改造方案,改造方案如下:
2.1 設備配置
KM:變頻器供電的高壓真空斷路器 KG1、KG2、KG3:高壓變頻器內(nèi)置真空接觸器,由廠家提供 BPQ:HARSVERT-A06/076變頻器 DJ:630KW/6KV異步電動機。 KM為原有高壓真空開關。 DJ保存原有異步電機
要求可以遠程和本機控制。風機高速運行時,假如變頻器出現(xiàn)嚴重故障,變頻器自動停機。遠程控制時,通過操縱臺工頻/變頻旋鈕把電機切換到工頻電網(wǎng)運行,當吹煉周期結(jié)束后,檢驗變頻器。變頻器檢驗完畢后,通過把操縱臺工頻/變頻旋鈕打到變頻位置,返回變頻調(diào)速狀態(tài)。本機控制時,通過變頻器控制柜工頻/變頻旋鈕把電機切換到工頻電網(wǎng)運行,當吹煉周期結(jié)束后,檢驗變頻器。變頻器檢驗完畢后,通過把變頻器工頻/變頻旋鈕打到變頻位置,返回變頻調(diào)速狀態(tài)。
2.2 電機及風機參數(shù)
1)電機參數(shù): 2)風機參數(shù): 型 號: Y4004-2 型號:AI850 額定功率: 630KW 進氣容積流量:850m3/min(混合煤氣) 額定電壓: 6KV 壓力增加值: ,屋頂電動排氣設備;2600mmH2O 額定頻率: 50Hz 進氣溫度: 35℃ 額定電流: 73A 主軸轉(zhuǎn)速: 2975rpm 額定效率: 92.5% 額定功率因數(shù):0.89 額定轉(zhuǎn)速: 2970rpm 軸功率: 500kw
2.3 除塵風機工藝要求
1)吹煉工藝周期
A到B為兌鐵加廢鋼時間,約1分鐘。 B到C為風機升速時間,暫定1分鐘,可以調(diào)節(jié)。 C到D為吹氧時間,約14分鐘。 D點風機開始減速,暫定3分鐘,可以調(diào)節(jié)。 D到E為倒爐測溫取樣時間,約2分鐘。 E到F為出鋼時間,約2分鐘。 F到G為濺渣時間,約3分鐘。
整個吹煉工藝周期約26分鐘,其中高速時間(C到D)12分鐘。高速定為45Hz,可以調(diào)節(jié);低速定為20Hz,可以調(diào)節(jié)。
2)變頻器和現(xiàn)場接口
在B點,將爐前、爐后和氧氣流量信號送到4#爐電磁站PLC電氣站,通過用戶程序處理后,輸出到繼電器,由繼電器提供一對閉合節(jié)點(繼電器吸合時,變頻器高速運轉(zhuǎn);繼電器開釋時,變頻器低速運行),當在爐前操縱并有氧流量時,繼電器吸合,變頻器開始從低速向高速升速,在C點現(xiàn)場操縱工進行吹煉。在D點,預備出鋼,爐前工轉(zhuǎn)換開關轉(zhuǎn)到爐后或沒有吹煉的時間超過15分鐘,繼電器開釋,變頻器開始降速,降速時間不作具體要求,但在減速過程中假如需要提速,變頻器應能滿足提速要求。爐前、爐后和氧氣流量信號組合圖PLC程序如下圖所示!
程序控制說明:爐前操縱吹煉時,接點M20.1和M2.0通,將置位復位觸發(fā)器RS置位,此時Q20.2有輸出,同時由Q20.2輸出驅(qū)動中間繼電器,從而由繼電器接點送給高壓變頻器高低速信號(繼電器通為高速,斷為低速);當爐前工轉(zhuǎn)換開關轉(zhuǎn)到爐后或沒有吹煉的時間超過15分鐘時,T44或T45或M20.2通,置位復位觸發(fā)器RS復位,Q20.2沒有輸出,繼電器開釋,變頻器降速。
3)變頻器技術指標
輸進電壓:三相交流有效值 6.3KV±10% 輸進頻率:50±5Hz 輸出電壓:三相正弦波電壓0-6KV 輸出頻率:0-50Hz 頻率分辨率:0.01HZ 加速時間:可按工藝要求設定 減速時問:可按工藝要求設定 頻率設定方式:高低兩級速度,可在0-50Hz范圍內(nèi)調(diào)整 故障診斷及檢測:自動檢測,自動定位 網(wǎng)側(cè)功率因素:0.95(高速時) 過載保護:120%l分鐘(每10分鐘)、150%立即保護 防護等級:IP20 環(huán)境溫度:0-40℃ 環(huán)境濕度:90%,無凝聚 海拔高度:1000米以下
3、高壓變頻器調(diào)速系統(tǒng)
3.1 監(jiān)控和操縱
除塵風機在不吹煉時,只需要很低的轉(zhuǎn)速,根本不需要滿負荷運轉(zhuǎn)。利用高壓變頻器根據(jù)實際需要對除塵風機進行變頻運行,既保證和改善了工藝,又達到節(jié)能降耗的目的和效果。
采用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)對除塵風機進行高壓變頻改造具體實現(xiàn)過程如下:變頻器操縱可以在本機控制,也可以遠程操縱。變頻器包括一臺內(nèi)置的PLC,用于柜體內(nèi)開關信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操縱信號和狀態(tài)信號(如RS485)的協(xié)調(diào),并且可以根據(jù)用戶的需要擴展控制開關量,增強了系統(tǒng)的靈活性。變頻器也可由控制室的上位機或操縱臺進行操縱,吹煉時(B到D),變頻器高速運行,不吹煉時,變頻器低速運行?梢愿鶕(jù)工況需要自由設定,完全可以滿足工藝要求。變頻調(diào)速風機控制系統(tǒng)圖如下:
現(xiàn)場操縱職員可以通過上位機或操縱臺對變頻器進行遠程操縱并監(jiān)控變頻器運行狀態(tài)。
上位機:可以通過上位機進行遠程監(jiān)控,一方面便于用戶隨時了解設備運行情況,另一方面,也利于設備的遠程診斷和維護,故障題目可以及時得到解決。
操縱臺:可以通過操縱臺對變頻器進行簡單的遠程操縱,包括:工頻/變頻切換。
3.2 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)原理
HARSVERT高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用直接“高-高”變換形式,為單元串聯(lián)多電平拓撲結(jié)構(gòu),主體結(jié)構(gòu)由多組功率模塊串并聯(lián)而成,從而由各組低壓疊加而產(chǎn)生需要的高壓輸出,它對電網(wǎng)諧波污染小,輸進電流諧波畸變小于4%,直接滿足IEEE519-1992的諧波抑制標準,輸進功率因數(shù)高,不必采用輸進諧波濾波器和功率因數(shù)補償裝置;輸出波形質(zhì)量好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等題目,不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機,630kW/6kV變頻系統(tǒng)共有21個功率單元,每7個功率單元串連構(gòu)成一相。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和配置圖如圖(a)、(b):其系統(tǒng)工作原理如下:
(a) 采紋結(jié)構(gòu)圖 (b) 系統(tǒng)質(zhì)量圖
(1)功率單元
每個功率單元分別由輸進變壓器的一組副邊供電,功率單元之間及變壓器二次繞組之間相互盡緣,二次繞組采用延邊三角形接法,實現(xiàn)多重化,以達到降低輸進諧波電流的目的。
單元旁路功能:當某個功率模塊發(fā)生故障時自動旁路運行,變頻裝置不停機,但需降額使用,即在每個功率單元輸出端之間并聯(lián)旁路電路,當功率單元故障時,封閉對應功率單元IGBT的觸發(fā)信號,然后讓旁路SCR導通,保證電機電流能通過,仍形成通路。為保證三相輸出電壓對稱,在旁路故障功率單元的同時,另外兩相對應的兩個功率單元也同時旁路。對于6kV的變頻器每相由7個功率單元串聯(lián)而成,當每相1個單元被旁路后,每相剩下6個功率單元,輸出最高電壓為額定電壓的85%,輸出電流仍可達到100%,輸出功率仍可達到85%左右,對于風機、水泵負載轉(zhuǎn)速仍可達92%以上,基本能維持生產(chǎn)要求,大大進步了系統(tǒng)運行的可靠性。
(2)變壓器柜
主要包括為功率單元供電的移相變壓器,還有輸進側(cè)的電壓、電流檢測器件電壓互感器和電流互感器,以及溫度檢測器件溫控器。
(3)功率柜
柜內(nèi)主要對功率單元進行組合,通過每個單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的PWM波形進行重組,得到非常好的PWM波形,dv/dt小,可減少對電纜和電機的盡緣損壞,無須輸出濾波器,輸出電纜長度長,電機不需要降額使用,可直接用于舊設備的改造;同時,電機的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機械振動,減小了軸承和葉輪的機械應力。柜內(nèi)還附帶輸出電流和電壓檢測功能。
(4)風機
變壓器柜配置6臺冷卻風機,由溫控儀控制其起停,當變壓器負荷增大,運行溫度上升,繞組溫度達80℃時,系統(tǒng)自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至70℃時,系統(tǒng)自動停止風機。當變壓器繞組溫度繼續(xù)升高,若達到110℃時,系統(tǒng)輸出超溫報警信號;若溫度繼續(xù)上升達130℃,變壓器迅速跳閘。柜體上還設置了溫度顯示系統(tǒng)。功率柜根據(jù)功率大小配置2臺具有世界領先技術,德國進口EBM-后向離心式冷卻風機(裕量大,單臺容量占總排量的50%);如需將熱量直接排至室外,可增設風道。
(5)控制柜
控制器核心由高速單片機和工控PC協(xié)同運算來實現(xiàn),精心設計的算法可以保證電機達到最優(yōu)的運行性能。工控PC提供友好的全中文WINDOWS監(jiān)控和操縱界面,同時可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控和網(wǎng)絡化控制。控制器還包括一臺內(nèi)置的PLC,用于柜體內(nèi)開關信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操縱信號和狀態(tài)信號(包括DCS/RS485/Profibus/Modbus/以太網(wǎng)等)的協(xié)調(diào),并且可以根據(jù)用戶的需要擴展控制開關量,增強了系統(tǒng)的靈活性。
3.3 保護功能
變頻裝置有過電壓,過電流,欠電壓,缺相,變頻器過載,變頻器過熱,電機過載等保護功能變頻:
1)過載保護。電機額定電流的120%,每10min答應1min(反時限特性),超過則保護。
2)過流保護。電機額定電流的150%,答應3s,超過則立即保護。變頻器輸出電流超過電機額定電流的200%,在10μs內(nèi)保護。
3)過壓保護。檢測每個功率模塊的直流母線電壓,假如超過額定電壓的115%,則變頻器保護。此保護實際上包括了對電網(wǎng)電壓正向波動的保護。
4)欠壓保護:檢測每個功率模塊的直流母線電壓,假如低于設定的數(shù)值,則變頻器先降壓再保護。此保護實際上包括了對電網(wǎng)電壓負向波動的保護。
5)過熱保護。包括兩重保護:在變頻調(diào)速系統(tǒng)柜體內(nèi)設置溫度檢測,當環(huán)境溫度超過預先設置的值時,發(fā)報警信號;另外,在主要的發(fā)熱元件,即整流變壓器和電力電子功率器件上放置溫度檢測,一旦超過極限溫度(變壓器130℃考核、功率器件80℃),則保護。如電機提供溫度接點和溫度模擬信號輸送到PLC,可進行電機過熱保護。
6)缺相保護。缺相保護設置在每個功率模塊上。當變頻器輸進側(cè)掉相或功率模塊的保險熔芯融化時,會發(fā)出報警信號并保護。
7)光纖故障保護。當控制器與功率模塊之間的連接光纖出現(xiàn)故障時,會發(fā)出報警信號并保護。
所有故障,均在中文用戶界面上指定故障確切位置,便于用戶采取應對措施。
變頻裝置有隔離變壓器的各種保護。
 ,水簾廠家; 4、設備運行情況
1、運行穩(wěn)定,安全可靠。原來使用液力偶合器大概40天左右就必須更換軸承,每次需停爐半天左右,帶來的巨大的經(jīng)濟損失。HARSVERT-A06/076變頻用具有免維護的特點,只需定期清洗柜門上的透風濾網(wǎng),不用停機,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。從1月4日投進運行以來,一直正常運轉(zhuǎn),沒有出現(xiàn)故障。
2、節(jié)能效果明顯,大大降低了噸鋼電耗。
3、電動機實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停運,變頻器提供給電機的無諧波干擾的正弦波電流,降低了電機的故障次數(shù)。同時,變頻器設置共振點跳轉(zhuǎn)頻率,避免了風機長期在共振點運行,使風機工作平穩(wěn),風機軸承磨損減少,延長了電機、風機的使用壽命和維修周期,進步了風機的利用效率。
4、變頻器自身保護功能完善,同原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,大大加強了對電機的保護。
5、變頻器同現(xiàn)場信號無縫接口,滿足生產(chǎn)的需要。變頻器內(nèi)置PLC,現(xiàn)場信號接進靈活。4#轉(zhuǎn)爐電磁站PLC電氣站為變頻器提供一對高速/低速節(jié)點,變頻器按照節(jié)點的狀態(tài)自動高速、低速往復運行;變頻器自帶轉(zhuǎn)速測定,原來同電機相連的測速器也被取消,由變頻器為現(xiàn)場直接提供電機轉(zhuǎn)速指示。
6、適應電網(wǎng)電壓波動能力強,有時電網(wǎng)電壓高達6.7KV,變頻器仍能正常運行。
7、同液力偶合器比較,在加速期間大大減小了噪聲,削弱了噪聲污染。由于不用定期拆換軸承,減少了機油對環(huán)境的污染,使風機房的現(xiàn)場環(huán)境有了極大改善。 5、節(jié)能分析
4#風機高壓變頻器投進使用以來,運行情況良好,基本達到預期的節(jié)能目的。
風機高速運行(約占三分之二時間)時,由于功率因數(shù)的進步,電流降為43A,三分之一時間低速,電流已降到4A左右,以煉鋼廠轉(zhuǎn)爐變電所電度表(2003年1月10日~2003年2月10日)顯示,當月耗電:20.16萬度,年耗電量可估算為:240.3萬度。
4#轉(zhuǎn)爐風機未采用變頻時,運行電流為73A,以煉鋼廠轉(zhuǎn)爐變電所電度表(2001年12月20日~2002年12月20日)顯示,年耗電量為:541.278萬度。
根據(jù)目前4#除塵風機變頻器的運行來看,可為煉鋼廠多節(jié)約用電,具體數(shù)據(jù)如下: 1、4#除塵風機高壓變頻器改造前后,今年和往年同期相比,以噸鋼電耗來分析節(jié)能數(shù)據(jù)(單位:度/噸鋼),如表1所示:
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2003年1~5月同2002年1~5月相比較,噸鋼電耗有較大幅度下降,下降達:18.68%,其中很大一塊的節(jié)電是由高壓變頻器完成的。
從表2數(shù)據(jù)統(tǒng)計看,2003年1~5月同2002年1~5月相比,4#除塵風機共節(jié)約用電80.5萬度,均勻每月節(jié)約用電16.5萬度,年節(jié)電量可估算為:16.5×12=198萬度。以電價0.51元/度計算,4#除塵風機年節(jié)電總額為:198×0.51=100(萬元)
6、結(jié)束語
從幾個月的運行情況來看,北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A06/076高壓大功率變頻器性能好,可靠性高,節(jié)能效果明顯,滿足連續(xù)生產(chǎn)對調(diào)速系統(tǒng)的要求,我公司在1#除塵風機中也采用北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器調(diào)速。
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