通風換氣次數(shù)_氟系統(tǒng)冷風機配置問題機械百科高壓變頻器在4#除塵
三鋼煉鋼廠原有15t氧氣頂吹轉爐三座,采用“三吹三”方式,轉爐吹煉過程中,爐口會排出大量棕紅色的煙氣,煙氣溫度高、含有易燃氣體和金屬顆粒,按照我國1996年頒布的《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297一1996),對煙氣必須冷卻、凈化,由引風機將其排至煙囪放散或輸送到煤氣回收系統(tǒng)中備用。因此,每座轉爐需配有一套除塵系統(tǒng),除塵系統(tǒng)采用二級文氏管煙塵凈化方式,煙道直徑Φ1.7m,煙氣輸送管線820mm,風機型號AI850,電機功率630KW/6KV。由于轉爐周期性間斷吹氧,為滿足節(jié)能和環(huán)保要求,要求風機在整個煉鋼工作周期內(nèi)變速運行,吹氧時高速運行,不吹氧時低速運行。 2000年初,煉鋼廠對三座轉爐進行擴容改造,將風機移至地面,采用液力偶合器調(diào)速,高速2700r/min(設計2900r/min),低速1200r /min。經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)液力偶合器技術存在著局限性,主要表現(xiàn)在: ●調(diào)速范圍在30%~90%之間,轉速不穩(wěn)定;而且低速1200r/min仍然偏高,造成能源浪費,高速運行時,液力偶合器有時失速,轉爐爐口冒煙; ●液力偶合器需經(jīng)常更換軸承,造成轉爐停產(chǎn),不能滿足連續(xù)生產(chǎn)的需要。 ●電動機的效率低,損耗大,尤其低速運行時,效率極低; ●調(diào)節(jié)精度低、線性度差,響應慢; ●啟動電流仍比較大,影響電網(wǎng)穩(wěn)定; ●液力偶合器故障時,無法切換至工頻旁路運行,必須停機檢修; ●漏油嚴重,對環(huán)境污染大,地面被油污蝕嚴重; 鑒于液力偶合器存在上述眾多問題,因此在2001年,煉鋼新上一座30t轉爐時決定不再使用液力偶合器調(diào)速,改用高壓變頻器為新轉爐風機進行調(diào)速。 2、高壓變頻器技術要求及改造方案 除塵風機是除塵凈化系統(tǒng)的動力中樞,一旦除塵風機不能正常運行,不但影響生產(chǎn),造成巨大的經(jīng)濟損失,還有可能威脅到現(xiàn)場生產(chǎn)人員的人身安全;另外,調(diào)速系統(tǒng)工作的環(huán)境比較惡劣;同時轉爐又周期性間斷吹氧;所以,和除塵風機配套的高壓調(diào)速系統(tǒng),要求具有極高的可靠性;谝陨瞎ぷ魈攸c,對變頻調(diào)速系統(tǒng)的主要要求如下: ●要求變頻器要有高可靠性,長期運行無故障。 ●要求變頻器有旁路功能,一旦出現(xiàn)故障,可使電機切換到工頻運行。 ●調(diào)速范圍要大,效率要高。 ●具有邏輯控制能力,可以自動按照吹氧周期升降速。 ●有共振點跳轉設置,能使電機避開共振點運行,讓風機不喘震。 經(jīng)過多方調(diào)研、比較,最后決定采用北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器,通過雙方技術人員的合作,共同制定了4#轉爐除塵風機的變頻改造方案,改造方案如下: 2.1 設備配置 KM:變頻器供電的高壓真空斷路器 KG1、KG2、KG3:高壓變頻器內(nèi)置真空接觸器,由廠家提供 BPQ:HARSVERT-A06/076變頻器 DJ:630KW/6KV異步電動機。 KM為原有高壓真空開關。 DJ保留原有異步電機 要求可以遠程和本機控制。風機高速運行時,如果變頻器出現(xiàn)嚴重故障,變頻器自動停機。遠程控制時,通過操作臺工頻/變頻旋鈕把電機切換到工頻電網(wǎng)運行,當吹煉周期結束后,檢修變頻器。變頻器檢修完畢后,通過把操作臺工頻/變頻旋鈕打到變頻位置,返回變頻調(diào)速狀態(tài)。本機控制時,通過變頻器控制柜工頻 /變頻旋鈕把電機切換到工頻電網(wǎng)運行,當吹煉周期結束后,檢修變頻器。變頻器檢修完畢后,通過把變頻器工頻/變頻旋鈕打到變頻位置,返回變頻調(diào)速狀態(tài)。 2.2 電機及風機參數(shù) 1)電機參數(shù): 2)風機參數(shù): 型 號: Y4004-2 型號:AI850 額定功率: 630KW 進氣容積流量:850m3/min(混合煤氣) 額定電壓: 6KV 壓力增加值: 2600mmH2O 額定頻率: 50Hz 進氣溫度: 35℃ 額定電流: 73A 主軸轉速: 2975rpm 額定效率: 92.5% 額定功率因數(shù):0.89 額定轉速: 2970rpm 軸功率: 500kw 2.3 除塵風機工藝要求 1)吹煉工藝周期 A到B為兌鐵加廢鋼時間,約1分鐘。 B到C為風機升速時間,暫定1分鐘,可以調(diào)節(jié)。 C到D為吹氧時間,約14分鐘。 D點風機開始減速,暫定3分鐘,可以調(diào)節(jié)。 D到E為倒爐測溫取樣時間,約2分鐘。 E到F為出鋼時間,約2分鐘。 F到G為濺渣時間,約3分鐘。 整個吹煉工藝周期約26分鐘,其中高速時間(C到D)12分鐘。高速定為45Hz,可以調(diào)節(jié);低速定為20Hz,可以調(diào)節(jié)。 2)變頻器和現(xiàn)場接口 在B點,將爐前、爐后和氧氣流量信號送到4#爐電磁站PLC電氣站,通過用戶程序處理后,輸出到繼電器,由繼電器提供一對閉合節(jié)點(繼電器吸合時,變頻器高速運轉;繼電器釋放時,變頻器低速運行),當在爐前操作并有氧流量時,繼電器吸合,變頻器開始從低速向高速升速,在C點現(xiàn)場操作工進行吹煉。在D 點,準備出鋼,爐前工轉換開關轉到爐后或沒有吹煉的時間超過15分鐘,繼電器釋放,變頻器開始降速,降速時間不作具體要求,但在減速過程中如果需要提速,變頻器應能滿足提速要求。爐前、爐后和氧氣流量信號組合圖PLC程序如下圖所示! 程序控制說明:爐前操作吹煉時,接點M20.1和M2.0通,將置位復位觸發(fā)器RS置位,此時Q20.2有輸出,同時由Q20.2輸出驅(qū)動中間繼電器,從而由繼電器接點送給高壓變頻器高低速信號(繼電器通為高速,斷為低速);當爐前工轉換開關轉到爐后或沒有吹煉的時間超過15分鐘時,T44或T45 或M20.2通,置位復位觸發(fā)器RS復位,Q20.2沒有輸出,繼電器釋放,變頻器降速。 3)變頻器技術指標 輸入電壓:三相交流有效值 6.3KV±10% 輸入頻率:50±5Hz 輸出電壓:三相正弦波電壓0-6KV 輸出頻率:0-50Hz 頻率分辨率:0.01HZ 加速時間:可按工藝要求設定 減速時問:可按工藝要求設定 頻率設定方式:高低兩級速度,可在0-50Hz范圍內(nèi)調(diào)整 故障診斷及檢測:自動檢測,自動定位 網(wǎng)側功率因素:0.95(高速時) 過載保護:120%l分鐘(每10分鐘)、150%立即保護 防護等級:IP20 環(huán)境溫度:0-40℃ 環(huán)境濕度:90%,無凝結 海拔高度:1000米以下 3、高壓變頻器調(diào)速系統(tǒng) 3.1 監(jiān)控和操作 除塵風機在不吹煉時,只需要很低的轉速,根本不需要滿負荷運轉。利用高壓變頻器根據(jù)實際需要對除塵風機進行變頻運行,既保證和改善了工藝,又達到節(jié)能降耗的目的和效果。 采用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)對除塵風機進行高壓變頻改造具體實現(xiàn)過程如下:變頻器操作可以在本機控制,也可以遠程操作。變頻器包括一臺內(nèi)置的PLC,用于柜體內(nèi)開關信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操作信號和狀態(tài)信號(如RS485)的協(xié)調(diào),并且可以根據(jù)用戶的需要擴展控制開關量,增強了系統(tǒng)的靈活性。變頻器也可由控制室的上位機或操作臺進行操作,吹煉時(B到D),變頻器高速運行,不吹煉時,變頻器低速運行?梢愿鶕(jù)工況需要自由設定,完全可以滿足工藝要求。變頻調(diào)速風機控制系統(tǒng)圖如下: 現(xiàn)場操作人員可以通過上位機或操作臺對變頻器進行遠程操作并監(jiān)控變頻器運行狀態(tài)。 上位機:可以通過上位機進行遠程監(jiān)控,一方面便于用戶隨時了解設備運行情況,另一方面,也利于設備的遠程診斷和維護,故障問題可以及時得到解決。 操作臺:可以通過操作臺對變頻器進行簡單的遠程操作,包括:工頻/變頻切換。 3.2 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)原理 HARSVERT高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用直接“高-高”變換形式,為單元串聯(lián)多電平拓撲結構,主體結構由多組功率模塊串并聯(lián)而成,從而由各組低壓疊加而產(chǎn)生需要的高壓輸出,它對電網(wǎng)諧波污染小,輸入電流諧波畸變小于4%,直接滿足IEEE519-1992的諧波抑制標準,輸入功率因數(shù)高,不必采用輸入諧波濾波器和功率因數(shù)補償裝置;輸出波形質(zhì)量好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機,630kW/6kV變頻系統(tǒng)共有21個功率單元,每7個功率單元串連構成一相。其系統(tǒng)結構和配置圖如圖(a)、(b):其系統(tǒng)工作原理如下: (1)功率單元 每個功率單元分別由輸入變壓器的一組副邊供電,功率單元之間及變壓器二次繞組之間相互絕緣,二次繞組采用延邊三角形接法,實現(xiàn)多重化,以達到降低輸入諧波電流的目的。 單元旁路功能:當某個功率模塊發(fā)生故障時自動旁路運行,變頻裝置不停機,但需降額使用,即在每個功率單元輸出端之間并聯(lián)旁路電路,當功率單元故障時,封鎖對應功率單元IGBT的觸發(fā)信號,然后讓旁路SCR導通,保證電機電流能通過,仍形成通路。為保證三相輸出電壓對稱,在旁路故障功率單元的同時,另外兩相對應的兩個功率單元也同時旁路。對于6kV的變頻器每相由7個功率單元串聯(lián)而成,當每相1個單元被旁路后,每相剩下6個功率單元,輸出最高電壓為額定電壓的85%,輸出電流仍可達到100%,輸出功率仍可達到85%左右,對于風機、水泵負載轉速仍可達92%以上,基本能維持生產(chǎn)要求,大大提高了系統(tǒng)運行的可靠性。 (2)變壓器柜 主要包括為功率單元供電的移相變壓器,還有輸入側的電壓、電流檢測器件電壓互感器和電流互感器,以及溫度檢測器件溫控器。 (3)功率柜 柜內(nèi)主要對功率單元進行組合,通過每個單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的PWM波形進行重組,得到非常好的 PWM波形,dv/dt小,可減少對電纜和電機的絕緣損壞,無須輸出濾波器,輸出電纜長度長,電機不需要降額使用,可直接用于舊設備的改造;同時,電機的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機械振動,減小了軸承和葉輪的機械應力。柜內(nèi)還附帶輸出電流和電壓檢測功能。 (4)風機 變壓器柜配置6臺冷卻風機,由溫控儀控制其起停,當變壓器負荷增大,運行溫度上升,繞組溫度達80℃時,系統(tǒng)自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至70℃ 時,系統(tǒng)自動停止風機。當變壓器繞組溫度繼續(xù)升高,若達到110℃時,系統(tǒng)輸出超溫報警信號;若溫度繼續(xù)上升達130℃,變壓器迅速跳閘。柜體上還設置了溫度顯示系統(tǒng)。功率柜根據(jù)功率大小配置2臺具有世界領先技術,德國進口EBM-后向離心式冷卻風機(裕量大,單臺容量占總排量的50%);如需將熱量直接排至室外,可增設風道。 (5)控制柜 控制器核心由高速單片機和工控PC協(xié)同運算來實現(xiàn),精心設計的算法可以保證電機達到最優(yōu)的運行性能。工控PC提供友好的全中文WINDOWS監(jiān)控和操作界面,同時可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控和網(wǎng)絡化控制?刂破鬟包括一臺內(nèi)置的PLC,用于柜體內(nèi)開關信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操作信號和狀態(tài)信號(包括 DCS/RS485/Profibus/Modbus/以太網(wǎng)等)的協(xié)調(diào),并且可以根據(jù)用戶的需要擴展控制開關量,增強了系統(tǒng)的靈活性。 3.3 保護功能 變頻裝置有過電壓,過電流,欠電壓,缺相,變頻器過載,變頻器過熱,電機過載等保護功能變頻: 1)過載保護。電機額定電流的120%,每10min允許1min(反時限特性),超過則保護。 2)過流保護。電機額定電流的150%,允許3s,超過則立即保護。變頻器輸出電流超過電機額定電流的200%,在10μs內(nèi)保護。 3)過壓保護。檢測每個功率模塊的直流母線電壓,如果超過額定電壓的115%,則變頻器保護。此保護實際上包括了對電網(wǎng)電壓正向波動的保護。 4)欠壓保護:檢測每個功率模塊的直流母線電壓,如果低于設定的數(shù)值,則變頻器先降壓再保護。此保護實際上包括了對電網(wǎng)電壓負向波動的保護。 5)過熱保護。包括兩重保護:在變頻調(diào)速系統(tǒng)柜體內(nèi)設置溫度檢測,當環(huán)境溫度超過預先設置的值時,發(fā)報警信號;另外,在主要的發(fā)熱元件,即整流變壓器和電力電子功率器件上放置溫度檢測,一旦超過極限溫度(變壓器130℃考核、功率器件80℃),則保護。如電機提供溫度接點和溫度模擬信號輸送到 PLC,可進行電機過熱保護。 6)缺相保護。缺相保護設置在每個功率模塊上。當變頻器輸入側掉相或功率模塊的保險熔芯融化時,會發(fā)出報警信號并保護。 7)光纖故障保護。當控制器與功率模塊之間的連接光纖出現(xiàn)故障時,會發(fā)出報警信號并保護。 所有故障,均在中文用戶界面上指定故障確切位置,便于用戶采取應對措施。 變頻裝置有隔離變壓器的各種保護。 4、設備運行情況 1、運行穩(wěn)定,安全可靠。原來使用液力偶合器大概40天左右就必須更換軸承,每次需停爐半天左右,帶來的巨大的經(jīng)濟損失。HARSVERT- A06/076變頻器具有免維護的特點,只需定期清洗柜門上的通風濾網(wǎng),不用停機,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。從1月4日投入運行以來,一直正常運轉,沒有出現(xiàn)故障。 2、節(jié)能效果顯著,大大降低了噸鋼電耗。 3、電動機實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停運,變頻器提供給電機的無諧波干擾的正弦波電流,降低了電機的故障次數(shù)。同時,變頻器設置共振點跳轉頻率,避免了風機長期在共振點運行,使風機工作平穩(wěn),風機軸承磨損減少,延長了電機、風機的使用壽命和維修周期,提高了風機的利用效率。 4、變頻器自身保護功能完善,同原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,大大加強了對電機的保護。 5、變頻器同現(xiàn)場信號無縫接口,滿足生產(chǎn)的需要。變頻器內(nèi)置PLC,現(xiàn)場信號接入靈活。4#轉爐電磁站PLC電氣站為變頻器提供一對高速/低速節(jié)點,變頻器按照節(jié)點的狀態(tài)自動高速、低速往復運行;變頻器自帶轉速測定,原來同電機相連的測速器也被取消,由變頻器為現(xiàn)場直接提供電機轉速指示。 6、適應電網(wǎng)電壓波動能力強,有時電網(wǎng)電壓高達6.7KV,變頻器仍能正常運行。 7、同液力偶合器比較,在加速期間大大減小了噪聲,削弱了噪聲污染。由于不用定期拆換軸承,減少了機油對環(huán)境的污染,使風機房的現(xiàn)場環(huán)境有了極大改善。 5、節(jié)能分析 4#風機高壓變頻器投入使用以來,運行情況良好,基本達到預期的節(jié)能目的。 風機高速運行(約占三分之二時間)時,由于功率因數(shù)的提高,電流降為43A,三分之一時間低速,電流已降到4A左右,以煉鋼廠轉爐變電所電度表(2003年1月10日~2003年2月10日)顯示,當月耗電:20.16萬度,年耗電量可估算為:240.3萬度。 4#轉爐風機未采用變頻時,運行電流為73A,以煉鋼廠轉爐變電所電度表(2001年12月20日~2002年12月20日)顯示,年耗電量為:541.278萬度。 根據(jù)目前4#除塵風機變頻器的運行來看,可為煉鋼廠多節(jié)約用電,具體數(shù)據(jù)如下: 1、4#除塵風機高壓變頻器改造前后,今年和去年同期相比,以噸鋼電耗來分析節(jié)能數(shù)據(jù)(單位:度/噸鋼),如表1所示: 從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2003年1~5月同2002年1~5月相比較,噸鋼電耗有較大幅度下降,下降達:18.68%,其中很大一塊的節(jié)電是由高壓變頻器完成的。 從表2數(shù)據(jù)統(tǒng)計看,2003年1~5月同2002年1~5月相比,4#除塵風機共節(jié)約用電80.5萬度,平均每月節(jié)約用電16.5萬度,年節(jié)電量可估算為:16.5×12=198萬度。以電價0.51元/度計算,4#除塵風機年節(jié)電總額為:198×0.51=100(萬元) 6、結束語 從幾個月的運行情況來看,北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A06/076高壓大功率變頻器性能好,可靠性高,節(jié)能效果明顯,滿足連續(xù)生產(chǎn)對調(diào)速系統(tǒng)的要求,我公司在1#除塵風機中也采用北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器調(diào)速。
國產(chǎn)高壓變頻器在濟鋼第三煉鋼廠除塵風機中的應用 |
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1 引言
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高壓變頻器在燒結廠除塵風機中的應用 |
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1.引言 濟鋼始建于1958年,是國內(nèi)十大鋼廠之一,是全國最大的中厚板生產(chǎn)出口龍頭企業(yè),產(chǎn)品出口比例、中厚板的產(chǎn)量、本錢、市場占有率、出口量等多項指標位居全國前列。濟鋼燒結廠擁有4臺燒結機,年產(chǎn)燒結礦580萬噸。所有原料、成品都經(jīng)過皮帶運輸機傳送,在運送過程中會產(chǎn)生大量粉塵,這些粉塵會造成環(huán)境污染,根據(jù)國家法規(guī),需要除塵處理。 濟鋼燒結廠的配料電除塵器負責對熔劑破碎系統(tǒng)和配料室的熔劑區(qū)的揚塵點進行除塵。由于熔劑破碎系統(tǒng)屬于間歇工作制,配料除塵系統(tǒng)天天大約有70%的時間粉塵濃度高,需要的除塵風量大,另有30%的時間粉塵相對較少,不需要很大的風量。但是現(xiàn)有的系統(tǒng)采取調(diào)節(jié)風機進口的風門來進行調(diào)節(jié)風量,風機電機始終滿載運行,這樣就造成了不必要的能源浪費。 隨著市場經(jīng)濟的不斷加劇,節(jié)能降耗成為企業(yè)進步產(chǎn)品市場占有率、競爭力的有效手段之一。而高壓大功率變頻調(diào)速技術的日益成熟,使得該項技術廣泛應用于冶金、石油、化工、電力、水泥、給排水、制藥、造紙、污水處理等各個行業(yè)。濟鋼燒結廠正是在這種形勢下,對配料除塵系統(tǒng)進行高壓變頻技術研究改造,經(jīng)多方考察比較,終極選用山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),對配料除塵風機進行調(diào)速節(jié)能改造。 2.設備概況 濟鋼燒結廠配料除塵風機電機為沈陽電機股份有限公司生產(chǎn)的200KW高壓異步電機,機組的主要參數(shù)如下: 除塵風機參數(shù) 型號Y4-73 風量145000m3/h 風壓4000Pa 電機參數(shù) 電機型號YKK3554-6 額定功率200KW 額定電壓6000V 額定電流24A 額定轉速985rpm 3.高壓變頻調(diào)速系統(tǒng) 改造采用山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的風光牌JD-BP37-240F功率單元串聯(lián)多電平高壓大功率變頻器,以下是對風光牌JD-BP37-240F高壓變頻器的一些介紹。 3.1風光牌JD-BP37-240F高壓變頻器主要性能指標 變頻器功率240KW 額定輸出電流32A 輸進頻率50HZ±5HZ 額定輸進電壓6KV 答應電壓波動±20% 輸進功率因數(shù)≥0.98 輸出頻率范圍0~50HZ 輸出電壓范圍0~6KV 頻率分辨率0.01HZ 加速時間可由用戶生產(chǎn)工藝設定 減速時間可由用戶生產(chǎn)工藝設定 變頻器效率≥96% 過載能力100%連續(xù)160%連續(xù)1min220%答應1.5S 防護等級IP20 3.2JD-BP37-240F高壓變頻調(diào)速器主要技術性能 3.2.1高??高電壓源型變頻器,直接6KV輸進,直接6KV輸出,無須任何輸出變壓器或濾波器,適配于普通高壓電動機,對電機、電纜盡緣無損害。 3.2.2輸進功率因數(shù)高,電流諧波小,無須功率因數(shù)補償、諧波抑制裝置。 3.2.3單元電路模塊化設計,維護簡單,互換性好。 3.2.4輸出門路正弦PWM波形。 3.2.5高壓主回路與控制器之間為光纖連接,強弱電隔離,安全可靠。 3.2.6完善的故障檢測,精確的故障保護及正確的定位顯示和報警。 3.2.7內(nèi)置PLC,易于改變控制邏輯關系,可靈活選擇現(xiàn)場控制/遠程控制,適應現(xiàn)場多變需求。 3.2.8采用載波移相控制技術,大大抑制了輸出電壓的諧波成分,保證輸出波形是完美正弦波。 3.2.9控制電源與高壓電相互獨立,無高壓可以檢測變頻器輸出,便于現(xiàn)場調(diào)試以及培訓操縱職員,便于維護。  ,屋頂負壓風機廠家; 3.2.10采用準優(yōu)化SPWM調(diào)制技術,電壓利用率高。 3.2.11功率單元經(jīng)24小時高溫老化、150%負載試驗,可靠性高。 3.2.12中文Windows操縱界面,彩色液晶觸摸屏操縱。用戶操縱監(jiān)控系統(tǒng)界面十分友好和完善,系統(tǒng)包括上位機(商用PC機)、下位機(工控機)、單片機。其中單片機給用戶提供一個4位LED數(shù)碼顯示屏和一個12鍵的小鍵盤操縱平臺,可對變頻器進行全部操縱,包括參數(shù)設置和各種運行指令。工控機用觸摸屏和通用鍵盤給用戶提供操縱平臺,其功能更齊全,包括參數(shù)設定、功能設定、運行操縱、運行數(shù)據(jù)打印、故障查詢等等。上位機(商用PC機)放在總控室,可對多臺變頻器進行遠測、遠控。若只有一臺變頻器,上位機可省,或讓客戶自定。 3.2.13可接收和輸出多路產(chǎn)業(yè)標準信號。 3.2.14可打印輸出運行報表。 3.3 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng) 風光牌JD-BP37-240F高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用直接“高-高”變換方式,屬電壓源型,采用功率單元多電平串聯(lián)方式,以新型西門子IGBT為主控器件,全數(shù)字化控制,彩色液晶觸摸屏控制,以高可靠性、易操縱、高性能為設計目標的優(yōu)質(zhì)變頻調(diào)速器。它對電網(wǎng)諧波污染小,輸進電流諧波畸變小于1%,直接滿足IEEE519-1992的諧波抑制標準,輸進功率因數(shù)高,不必采用輸進諧波濾波器和功率因數(shù)補償裝置;輸出波形質(zhì)量好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等題目,不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機 風光高壓變頻器,采用若干個低壓逆變器功率單元串聯(lián)的方式實現(xiàn)直接高壓輸出,所用的6kv高壓變頻器,變壓器有18組付邊繞組,分為6個功率單元?相,三相共18個單元,采用36脈沖整流,輸進真?zhèn)諧波成分遠低于國標規(guī)定,高壓變頻器系統(tǒng)結構如圖1所示,單元電路的主電路如圖2所示,旁路支路采用可控硅模塊。 圖2單元電路主電路 3.4系統(tǒng)功能 系統(tǒng)發(fā)生下列故障時,按照重故障處理。單元重故障,變壓器嚴重過熱,以上重故障發(fā)生后,系統(tǒng)作記憶處理。故障一旦發(fā)生,系統(tǒng)報警并自動跳閘停機。只有故障徹底排除后,才能重新開機。 4.系統(tǒng)改造方案 濟鋼燒結廠配料除塵風機電機的改造方案主回路如下圖3所示: 圖3控制方案接線圖 K0用戶原高壓開關 K1、K2和K3變頻器旁路開關柜高壓隔離開關 BPQJD-BP37-240F高壓變頻器 M高壓電動機 變頻器控制配料除塵風機為一拖一控制,旁路開關柜用于工/變頻切換。K1,K2和K3為三個高壓隔離開關,要求K2和K3不能同時閉合,在機械上實現(xiàn)互鎖。K3斷開,K1和K2閉合,風機變頻運行;K1和K2斷開,K3閉合,風機工頻運行。 5.項目實施情況 2005年5月6日,濟鋼與山東新風光電子科技發(fā)展有限公司正式簽定變頻器的供貨合同和技術協(xié)議。 2005年6月3日,變頻器運抵燒結廠庫房。 2005年8月21日至25日,變頻器本體安裝。 2005年8月26日,變頻器空載調(diào)試。 2005年8月27日至28日,變頻器帶載運行調(diào)試。 2005年8月29日至9月3日,變頻器試運行。 2005年9月9日,變頻器正式交接,我公司出據(jù)驗收報告。 6.現(xiàn)場運行情況 與原系統(tǒng)比較,引進山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器有以下優(yōu)點: (1)運行穩(wěn)定,安全可靠。變頻器自正式投運以來,連續(xù)無故障運行,只需定期對變頻器除塵處理,不用停機,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。 (2)可根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的實際粉塵濃度,通過變頻器調(diào)節(jié)風機轉速,達到除塵又節(jié)能的目的。 (3)減少了維護用度。由于對電機實現(xiàn)真正的軟啟動,軟停止,所以對電機、風機、擋板等各種設備以及電網(wǎng)的啟動沖擊大大減少,減少了設備的維護,延長了設備的使用壽命,大大降低了維護本錢。 (4)減輕了值班職員的勞動強度。原配料除塵系統(tǒng)有多個可操縱閥門,在工頻運行時,為了調(diào)節(jié)風量和滿足工藝要求,需經(jīng)常調(diào)節(jié)閥門,現(xiàn)場值班職員的操縱繁瑣;變頻改造后,所有閥門始終處于打開位置,需要調(diào)節(jié)風量時,只需在值班室調(diào)節(jié)變頻器遠控箱的運行頻率即可,大大減少了現(xiàn)場職員的工作量,進步了工作效率。 (5)變頻用具有多項保護功能,十分完善。與原來舊系統(tǒng)相比較,變頻用具有過流、短路、過壓、欠壓、缺相、溫升保護等多項保護功能,更精確地保護了電機。 (6)節(jié)能效果明顯,大大降低了除塵電耗。為了對除塵系統(tǒng)變頻改造后的效果進行評價,在系統(tǒng)投進正常運行后對設備實際使用和節(jié)電情況進行了測定和數(shù)據(jù)分析。變頻改造前后工況相同,隨機抽取一個正常工作日,將系統(tǒng)切換工頻運行采用閥門調(diào)節(jié)風量,網(wǎng)側計量耗電量,然后將系統(tǒng)切換變頻運行,計量耗電量,具體數(shù)據(jù)如下表: 通過上表可以得出以下結論:除塵系統(tǒng)在變頻改造后較改造前,一天除塵電耗降低了2376KW•h,節(jié)電率高達46%,節(jié)能效果明顯。 7.結束語 總之,山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP37-240F高壓變頻器在我公司燒結廠配料除塵風機上的改造是成功的,它不僅滿足了配料除塵系統(tǒng)生產(chǎn)工藝的要求,節(jié)能效果明顯,而且性能穩(wěn)定,運行可靠。在能源越來越緊張的今天,相信風光高壓變頻器,在更多的行業(yè),會有更好的表現(xiàn)。 |
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