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風(fēng)機選型與安裝

車間降溫風(fēng)機防止鍋爐引風(fēng)機積灰振動的措施及試驗分析風(fēng)機盤管的

摘要】本文分析了鍋爐引風(fēng)機產(chǎn)生積灰振動的原因,據(jù)此提出相應(yīng)的預(yù)防措施并進行技術(shù)改造,通過試驗分析了改造后的效果,結(jié)果表明采取的措施可以很好地解決鍋爐引風(fēng)機積灰振動的問題。
  【關(guān)鍵詞】鍋爐引風(fēng)機 積灰 振動 試驗分析
  
  在一些中小型電廠鍋爐工程中,除塵器常采用文丘里一水膜除塵器,由于設(shè)計和運行中的一些問題,往往造成除塵效率低于設(shè)計值、有一些細(xì)小的粉塵隨著煙氣進入引風(fēng)機中。在北方的冬季,由于氣溫比較低,隨煙氣進入引風(fēng)機的水蒸汽會冷卻凝結(jié),與粉塵混合在一起時形成粘度很大的灰漿,粘結(jié)在風(fēng)機葉片及葉輪前、后盤上,形成比較堅硬的灰殼并逐漸增厚。當(dāng)部分灰殼在自重和離心力共同作用下脫落時,風(fēng)機轉(zhuǎn)子的平衡即被破壞,風(fēng)機整體會產(chǎn)生振動。引風(fēng)機積灰振動不僅降低機組的經(jīng)濟性,同時對機組的安全生產(chǎn)也會造成一定的影響,嚴(yán)重時甚至需要停爐檢修,防止引風(fēng)機積灰振動成為亟待解決的研究課題。
  防止引風(fēng)機積灰振動的途徑有3種:其一是提高麻石水膜除塵器的分離效率,減少粉塵和水滴進入引風(fēng)機的機會,從根本上解決積灰振動問題。但由于水蒸汽會發(fā)生凝結(jié),同時也受水質(zhì)、除塵器現(xiàn)有結(jié)構(gòu)及運行人員習(xí)慣操作方式等因素的影響,一般很難實現(xiàn);其二是提高除塵器后煙氣的溫度,使煙氣溫度高于水蒸汽的露點,防止在葉片上積灰,但無論是使用煙氣旁路加溫還是使用蒸汽加溫,都需要對工程進行較大的改動,這種辦法既受現(xiàn)場設(shè)備場地的限制,又受煙氣帶水量的影響,投資也比較大,實際效果也不理想;其三是允許少量粉塵及水分進入引風(fēng)機,而采取一些措施防止在轉(zhuǎn)子上積灰,避免引風(fēng)機的振動,這種方法設(shè)備簡單,引風(fēng)機改動量小,只要設(shè)計合理會取得較好的效果。本文采取的噴嘴吹掃方法就屬此類方法。
  吉林省洮南熱電廠有三臺75t/h的鍋爐,除塵采用水膜除塵器,引風(fēng)機積灰嚴(yán)重,影響了機組的正常運行,造成巨大的經(jīng)濟損失,同時由于積灰脫落造成引風(fēng)機振動,還存在安全隱患。
  基于上述原因,決定對引風(fēng)機進行技術(shù)改造,以減輕甚至消除積灰問題。電廠采用由東北電力大學(xué)設(shè)計研制的“防止引風(fēng)機積灰與振動裝置”,對鍋爐引風(fēng)機進行技術(shù)改造,為了對改造的效果進行評估,分析改造前后引風(fēng)機各項性能尤其是積灰和振動,進行了試驗研究工作。
  
  1 引風(fēng)機改造前概況
  
  吉林省洮南熱電廠有三臺75t/h的鍋爐,除塵采用水膜除塵器,該除塵器除塵效率明顯低于設(shè)計指標(biāo),一些未被分離除掉的細(xì)小粉塵隨著煙氣進入引風(fēng)機中。除塵器的氣、水分離裝置運行效果不好,致使一部分微小水滴被煙氣帶入風(fēng)機中,水分和灰塵混合在一起時,形成粘度很大的灰漿,并粘結(jié)在風(fēng)機葉片及葉輪前、后盤上,形成比較堅硬的灰殼;覍有纬傻臅r間短、厚度大,最厚時可達(dá)30mm左右,而且在測試中我們發(fā)現(xiàn)積灰大多發(fā)生在葉片的非工作面上,在工作面上積灰較少。當(dāng)灰層脫落時,會使風(fēng)機轉(zhuǎn)子的平衡遭到破壞,軸承雙幅振動值高達(dá)0.3—0.4mm,最嚴(yán)重時達(dá)0.6—0.8mm(正常值應(yīng)在0.08mm以下),造成頻繁停機進行人工清灰,嚴(yán)重時每周都要清灰2~3次,不僅在經(jīng)濟上造成嚴(yán)重的損失,還在安全上造成隱患,嚴(yán)重時若不及時處理可能會造成“飛車”事故。同時也大大增加了運行人員的維護工作量。
  
  2 防止引風(fēng)機積灰振動的工作原理及采取措施
  
  2.1 工作原理
  為解決洮南熱電廠引風(fēng)機積灰振動問題,引進 “防止引風(fēng)機積灰振動裝置”,其工作原理為:對于機翼型葉片的風(fēng)機,葉片在工作過程中存在工作面和非工作面。對于葉片的工作面,運行中不會發(fā)生積灰現(xiàn)象,在除塵器分離效率低時,僅會發(fā)生磨損;而對于非工作面,無論除塵器分離效果好壞,都不同程度的存在積灰,這是由于非工作面會產(chǎn)生一定的渦流區(qū),致使灰塵沉積在葉片上。潮濕的粉塵剛粘附到葉片時質(zhì)地比較松軟,經(jīng)過一段時間后,灰中的水分逐漸蒸發(fā)形成了水泥狀堅硬的的灰殼,隨著時間的推移灰殼不斷加厚,致使灰殼的局部脫落,造成風(fēng)機振動。因此,研制的積灰吹掃裝置改變風(fēng)機葉片非工作面上的渦流區(qū)的流場,通過高速氣流的動量,將剛剛粘附到葉片上的松軟積灰吹掉,防止其不斷加厚,從而可以避免風(fēng)機積灰振動。
2.2 采取的措施
  在引風(fēng)機上加裝一組噴嘴,利用引風(fēng)機本身的壓頭將一部分煙氣吸入射流噴嘴組入口,然后再以很高的速度噴射到葉片的非工作面,葉輪每轉(zhuǎn)一周,葉片被依次吹掃一遍,通過氣流連續(xù)吹掃達(dá)到防止粉塵沉積加厚的效果,再循環(huán)的煙氣量可以調(diào)節(jié)。在實際安裝時,也可以將射流噴嘴組入口端引出風(fēng)機,利用引風(fēng)機壓頭吸取環(huán)境空氣吹掃。采用后一種形式該裝置還有清除積灰的功能,當(dāng)發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機有積灰時可以在噴嘴組母管入口加入適量細(xì)砂,人為造成一種磨損的狀態(tài),用高速細(xì)砂撞擊葉片上的積灰,以達(dá)到清灰、防振的目的。
  2.3 噴嘴吹掃裝置的主要設(shè)計參數(shù)
  2.3.1 引風(fēng)機設(shè)計規(guī)范
  引風(fēng)機型號:Y4--73--llNo18D
  轉(zhuǎn) 速:960r/min
  壓 頭:2790Pa
  流 量:169910m3/h
  2.3.2 噴嘴出口流速
  理論計算流速:59.2m/s
  實際流速:68.1 m/s
  2.3.3再循環(huán)煙氣量
  再循環(huán)煙氣量:0.62 m3/s
  
  3 測試試驗的目的
  
  洮南熱電廠引風(fēng)機安裝“防止引風(fēng)機積灰與振動裝置”的技術(shù)改造項目,是為了減輕甚至消除本電廠鍋爐引風(fēng)機存在的積灰和振動問題,改造后性能試驗的目的就是鑒定技術(shù)改造后的效果,并對其進行分析評價。
  
  4 引風(fēng)機改造后運行及試驗效果
  
  引風(fēng)機加裝防止積灰和振動的裝置后,其積灰現(xiàn)象基本被消除,在改造后一年的運行期間,振動現(xiàn)象基本消失,經(jīng)測
  定振動值已降到0.02—0.04mm的正常范圍內(nèi)。停機檢查發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機葉片上只有不到1mm的散薄粘灰,自加裝該裝置后沒有發(fā)生因積灰引起的引風(fēng)機事故。
  改造后新風(fēng)機的其他性能測試試驗結(jié)果如下:
  1)滿負(fù)荷運行時,在低速運行時擋板開度引風(fēng)機甲100%,引風(fēng)機乙50%,除塵器前氧量已達(dá)5%,表明風(fēng)機的風(fēng)量足夠,并有一定的富裕量。
  2) 風(fēng)機試驗過程中,引風(fēng)機甲(開度100%)的風(fēng)量為169340m3/h,風(fēng)機全壓為2880Pa。
  
  5 結(jié)論
  
  通過對洮南熱電廠鍋爐引風(fēng)機加裝的“防止引風(fēng)機積灰和振動裝置”的測試試驗,得到如下結(jié)論:
  1)加裝裝置后引風(fēng)機積灰現(xiàn)象明顯減輕,長時間運行積灰保持在很薄的厚度,不會引起引風(fēng)機的其他事故;
  2)引風(fēng)機振動幅度顯著降低,已經(jīng)達(dá)到風(fēng)機正常運行所允許的范圍;
  3)改造后風(fēng)機的各項性能指標(biāo)仍然可以達(dá)到設(shè)計所要求的數(shù)值,沒有影響風(fēng)機效能的正常發(fā)揮。


內(nèi)容摘要:本文分析了風(fēng)機盤管的特性和變工況條件下運行的性能、提出按房間熱、濕負(fù)荷比確定風(fēng)機盤管處理空氣焓差,根據(jù)焓差選擇風(fēng)機盤管的方法。

  一、概述

  風(fēng)機盤管是集中空調(diào)工程中廣泛應(yīng)用的空氣處理設(shè)備,其特點是結(jié)構(gòu)緊湊、使用靈活、安裝方便、噪聲較低、價格便宜、是一種適用于不同功能建筑舒適性空調(diào)的通用型設(shè)備,由于風(fēng)機盤管的性能是按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和標(biāo)定的,當(dāng)用于使用條件不同的房間時,風(fēng)機盤管的選型,應(yīng)進行換算和修正。

  二、風(fēng)機盤管的特性

  1、風(fēng)機盤管的構(gòu)造

  風(fēng)機盤管主要由風(fēng)機,換熱盤管和機殼組成,按風(fēng)機盤管機外靜壓可分為標(biāo)準(zhǔn)型和高靜壓型、按換熱盤管排數(shù)可分為兩排和三排,換熱盤管一般是采用銅管串鋁翅片,銅管外徑為10~16mm,翅片厚度約0.15~0.2mm,間距2.0~3.0mm,風(fēng)機采用雙進風(fēng)前彎形葉片離心風(fēng)機,電機采用電容式4極單相電機、三檔轉(zhuǎn)速、機殼和凝水盤隔熱。

2、風(fēng)機盤管的特性

 。1)風(fēng)機盤管的標(biāo)準(zhǔn)
  風(fēng)機盤管機組標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了風(fēng)機盤管的各項性能指標(biāo),現(xiàn)將部分內(nèi)容摘錄如下。
  

代號風(fēng)量(m3/h)供冷量(W)供熱量(W)單位功率供冷(W/W)最大空氣處理焓差(W/kg)制冷制熱FP2.525014002100404.677.0FP3.535021003000455.07.14FP550028004200504.77.0FP6.363035005250554.636.94FP7.171040006000524.77.04FP880045006750504.697.03FP10100053007950454.426.63FP12.5125066009900474.46.6FP141400740011100454.46.61FP161600850012750454.436.64FP1818001060015900404.917.36


(2)風(fēng)機盤管風(fēng)量一定,供水溫度一定,供水量變化時,制冷量隨供水量的變化而變化,根據(jù)部分產(chǎn)品性能統(tǒng)計,當(dāng)供水溫度為7℃,供水量減少到80%時,制冷量為原來的92%左右,說明當(dāng)供水量變化時對制冷量的影響較為緩慢。

 。3)風(fēng)機盤管供、回水溫差一定,供水溫度升高時,制冷量隨著減少,據(jù)統(tǒng)計,供水溫度升高1℃時,制冷量減少10%左右,供水溫度越高,減幅越大,除濕能力下降。

 。4)供水條件一定,風(fēng)機盤管風(fēng)量改變時,制冷量和空氣處理焓差隨著變化,一般是制冷量減少,焓差增大,單位制冷量風(fēng)機耗電變化不大。

2、風(fēng)機盤管的特性

  (1)風(fēng)機盤管的標(biāo)準(zhǔn)
  風(fēng)機盤管機組標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了風(fēng)機盤管的各項性能指標(biāo),現(xiàn)將部分內(nèi)容摘錄如下。
  

代號風(fēng)量(m3/h)供冷量(W)供熱量(W)單位功率供冷(W/W)最大空氣處理焓差(W/kg)制冷制熱FP2.525014002100404.677.0FP3.535021003000455.07.14FP550028004200504.77.0FP6.363035005250554.636.94FP7.171040006000524.77.04FP880045006750504.697.03FP10

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