產(chǎn)品列表
- 屋頂風(fēng)機(jī)240cm屋頂風(fēng)機(jī)83cm
- 145cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)54寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 120cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)46寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 100cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)36寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 90cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)32寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 75cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)28寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 地溝風(fēng)機(jī)畜牧風(fēng)機(jī)
- 冷風(fēng)機(jī)/環(huán)?照{(diào)/移動冷風(fēng)機(jī)
- 塑料水簾/紙水簾
- 玻璃鋼風(fēng)機(jī)外框|風(fēng)機(jī)風(fēng)葉加工
工程案例展示
風(fēng)機(jī)選型與安裝
河北負(fù)壓風(fēng)機(jī)價格變頻調(diào)速在煤礦主要通風(fēng)機(jī)中的應(yīng)用干熄焦除塵風(fēng)
1 引言
變頻調(diào)速技術(shù)及工程的應(yīng)用能夠使電力傳動工程的控制性能和節(jié)能水平有較大幅 度提高。我國現(xiàn)有各類電動機(jī)總裝機(jī)容量達(dá)35億kWh,電耗占總用電量的50%左右? 慮到生產(chǎn)機(jī)械在各種工況下的工作運行,因而配用的拖動電動機(jī)功率一般定位在最大工作能 力 情況下。而大量的生產(chǎn)場合由于功率需求始終處在變動狀態(tài)中,因此在定速拖動方式下, 無法進(jìn) 行拖動功率與實際功率需求的匹配平衡。在低功率需求的情況下,就導(dǎo)致大量的電動機(jī)處 于 輕載運行,電能利用率低,浪費電能現(xiàn)象嚴(yán)重。在電傳工程中,加入變頻器環(huán)節(jié),可較大幅 度地降低生產(chǎn)性電耗,還可大大優(yōu)化生產(chǎn)機(jī)械的控制性能。煤炭行業(yè)中的礦井通風(fēng),配備了 大量的功率較大的主要通風(fēng)機(jī),其平均效率僅達(dá)60%,運行效率不到55%,比國外水平低15個百分點。在礦井主要通風(fēng)機(jī)的拖動工程上實施變頻調(diào)速技術(shù)改造,可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2 基本情況介紹
山西三元煤業(yè)有限公司是新建礦,現(xiàn)在年生產(chǎn)能力已達(dá)100萬t,生產(chǎn)用電量很大,主要用 電設(shè)備為礦井主要通風(fēng)機(jī)及提升設(shè)備。礦井通風(fēng)設(shè)備是根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃配備的,電機(jī)及主 要通風(fēng)機(jī) 容量選用的比較大,由于建礦時間短,實際生產(chǎn)能力沒有達(dá)到中遠(yuǎn)期設(shè)計水平,因此通風(fēng)設(shè)備存在較大裕量。
三元煤業(yè)公司礦井只有一個采區(qū),礦井通風(fēng)方式為抽出式,設(shè)有一個通風(fēng)機(jī)房,裝備兩臺 軸流式 通風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)啟動方式為串電抗器降壓啟動,兩臺同型號的主要通風(fēng)機(jī)互為備用。主要通風(fēng) 機(jī)選 用的是沈陽風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的2K58系列礦井軸流通風(fēng)機(jī),型號為2K58-No28型,額定電壓600 0V,轉(zhuǎn)速590r/ min。配備電機(jī)均為沈陽電機(jī)廠生產(chǎn)的高壓電機(jī),型號為JS-157-10,額 定電壓6000V,額定電流33A,額定功率260kW,轉(zhuǎn)速 590r/ min。
1998年由山西省煤礦節(jié)能監(jiān)測中心對兩臺2K58-No28通風(fēng)機(jī)的性能進(jìn)行了技術(shù)測定。通風(fēng) 機(jī)效率為86.3%;通風(fēng)機(jī)運行工況點為:風(fēng)量104m3/s,全壓為1996Pa,風(fēng)機(jī)效率為27.5 %, 風(fēng)機(jī)軸功率90kW。針對礦井實際的風(fēng)量需求,采用調(diào)節(jié)前導(dǎo)器角度和調(diào)節(jié)垂直風(fēng)門開啟度實 現(xiàn)風(fēng)量調(diào)整。經(jīng)計算,通風(fēng)機(jī)房兩臺2K58-No28通風(fēng)機(jī)采用輪換工作制,與近最佳工況運行 情況相比,每年多消耗電能45.32萬kWh,電能浪費十分嚴(yán)重。
初期(近10年內(nèi)),整個風(fēng)機(jī)和電拖動工程處于低效率運行狀態(tài),存在“大馬拉小車”的問題,在礦井生產(chǎn)后期,260kW的電動機(jī)仍能 滿 足后期通風(fēng)的需求。同時電機(jī)起動電流過大,盡管加入起動電抗器,起動電流仍然很大。 在正常生產(chǎn)過程中以及采煤斷面的加深和延長,對風(fēng)量和風(fēng)壓有著不同的要求,而對風(fēng)量的 不同需求,一般是通過人工改變風(fēng)門的開啟度或者改變風(fēng)機(jī)的扇葉角度來實現(xiàn)的,勞動強(qiáng)度 大,風(fēng)量調(diào)控不便,設(shè)備維修工作量大。
為解決上述問題,我們根據(jù)我 礦的實際生產(chǎn)及發(fā)展要求,選用北京天寵電力技術(shù)有限公司生產(chǎn)的高壓變頻調(diào)速器MDS2000- 260/6G一臺,對主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速技術(shù)改造。
3 風(fēng)機(jī)調(diào)速運行節(jié)能原理
通常調(diào)節(jié)風(fēng)量的方法有改變風(fēng)門開度和改變風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速兩種方法。
風(fēng)機(jī)的壓力―風(fēng)量特性曲線如圖1(略)。
根據(jù)風(fēng)機(jī)軸功率諸公式:
P=KQp/ηcηb〖JY〗(1)
式中:
P――軸功率(kW); 〖WB〗K――系數(shù);
Q――風(fēng)量(m3/s); ηb――風(fēng)機(jī)效率;
p――壓力(Pa); ηc――傳動裝置效率(直接傳動時為1)
風(fēng)機(jī)G2,G5工作點的軸功率為:
PG2=KQ2P2/ηcηb(kW)
PG5=KQ2P5/ηcηb(kW)
△P=KQ2(P2-P5)/ηcηb(kW)
△Pn即為風(fēng)機(jī)調(diào)速控制所節(jié)省的功率,或者說風(fēng)門調(diào)節(jié)時要多消耗在風(fēng)門上的功率 。
根據(jù)風(fēng)機(jī)風(fēng)量、壓力、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩之間的關(guān)系:
〗Q∝n
p∝T∝n2 (2)
P∝Tn∝n3
式中: Q――風(fēng)量;
p――壓力;
T――轉(zhuǎn)矩;
P――軸功率〖ZK)〗
可以看出,風(fēng)量與轉(zhuǎn)速的1次方成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的2次方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的3次方 成正比。調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速即可調(diào)節(jié)輸入風(fēng)機(jī)的功率。
交流電機(jī)轉(zhuǎn)速與頻率的關(guān)系為:
N=60f(1-S)/p (3)
式中:
N――轉(zhuǎn)速; f――電機(jī)電源頻率;
p――電機(jī)極對數(shù); S――轉(zhuǎn)差率
從(1)、(2)、(3)式可以看出,均勻調(diào)節(jié)電機(jī)定子繞組的電源頻率f,就可以均勻地改 變電機(jī)轉(zhuǎn)速,改變轉(zhuǎn)速即可調(diào)節(jié)風(fēng)量的大小。因此調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,就可相應(yīng)地調(diào)節(jié)輸入風(fēng)機(jī) 的功率。這樣,避免風(fēng)門調(diào)節(jié)風(fēng)量時消耗在風(fēng)門上的功率,這正是采用變頻調(diào)速達(dá)到節(jié)能的 原理。
4 高壓變頻調(diào)速器MDS2000工作原理
MDS2000高壓變頻器采用直接高-高變換的方式,多電平串聯(lián)倍壓技術(shù)方案。整個設(shè)備是由切 分裝置、變換裝置和控制裝置三部分組成。
切分裝置是一個特殊設(shè)計的三相隔離變壓器。該變壓器一次輸入有三個分接頭,分別對應(yīng)的 一次輸入電壓為6000V、6300V、5700V,即對電網(wǎng)的輸入可調(diào)整為電網(wǎng)輸入的100%、105%、9 5%,目的在于適應(yīng)電網(wǎng)寬范圍的電壓輸入。本裝置的變壓器輸入電壓符合國家標(biāo)準(zhǔn),容 量為330kVA。變壓器的二次有三組輸出,對應(yīng)三相輸出,每組包括8個獨立的切分單元繞組 ,繞組之間相差一定的電角度,每個繞組輸出同樣大小的三相交流電。
本裝置的變換裝置是由24個結(jié)構(gòu)相同的功率模塊組成,主電路結(jié)構(gòu)采用電平串聯(lián)倍壓方式, 8個功率模塊串聯(lián)成一相,三相輸出采用Y形接法。每個功率單元包含整流、濾波、逆變3 個部分。通過軟件編程,控制逆變部分中的開關(guān)元件的開、關(guān)規(guī)律,從而控制每個逆變模塊 的輸出電壓幅值大小、方向和寬度(相應(yīng)的頻率)。
波形的輸出采用優(yōu)化的PWM變換技術(shù),對相電壓波形進(jìn)行優(yōu)化變形,提高電壓利用率;加上 輸出多電平的串聯(lián)倍壓,使得輸出波形更加接進(jìn)正弦波,有效地抑制輸出電壓和電波的諧 波含量。
。怠「脑旆桨
具體改造方式為:首先恢復(fù)風(fēng)機(jī)扇葉數(shù)量,將扇葉調(diào)整到最佳工作角度30°,使風(fēng)機(jī)工作 在最佳狀態(tài);利用變頻器變頻調(diào)速功能,根據(jù)生產(chǎn)對風(fēng)量和風(fēng)壓的要求,自動調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)吸風(fēng) 量,使風(fēng)機(jī)獲得最大的節(jié)能效果;同時變頻器具有軟起動功能,可根據(jù)實際情況,設(shè)定相應(yīng) 的起動時間,以減少直接起動所產(chǎn)生的大的沖擊電流,取消了直接起動時所串接的限流電抗 器。
改造后的工程主接線圖如圖2所示:
圖2(略)
。丁「脑烨昂蟮囊恍┲饕獢(shù)據(jù)對比及效益
三元煤業(yè)公司在2001年8月初安裝使用該設(shè)備,運行一段時間后,并經(jīng)過測試,整體情況和 以前工頻運行時有以下幾個方面的比較。
(1)改造前后的一些主要數(shù)據(jù)對比如表1。
(2)整體情況
①主要通風(fēng)機(jī)變改造后,在滿足正常生產(chǎn)對風(fēng)量(現(xiàn)在為46.33~53.67m3/s)和風(fēng)壓( 1700P a)需求的前提下,電機(jī)實際轉(zhuǎn)速比額定轉(zhuǎn)速590r/min下降了17%,電機(jī)實際功率為電機(jī)額 定功率的56%,節(jié)電率約在44%。
表1 改造前后主要數(shù)據(jù)對比(略)
、谧冾l改造后,實現(xiàn)了軟起動,取消了起動時的限流電抗器,起動電流大大減小,低于 額定電流,避免的起動電流對電網(wǎng)和電機(jī)的沖激。
、塾捎诟邏鹤冾l器功率因數(shù)高,不需功率補(bǔ)償,因而去掉了原有的并在電機(jī)輸入側(cè)的電容 器。
、軠y試結(jié)果表明,變頻器輸出諧波含量很小,低于4%。
、葑冾l改造后,實現(xiàn)了生產(chǎn)對風(fēng)量的自動控制,提高了設(shè)備自動化控制程度和設(shè)備的可靠性 。
、拊O(shè)備磨損減輕、維護(hù)費用降低,延長了維護(hù)周期,工作強(qiáng)度減少。
、咦冾l設(shè)備操作簡單,工況良好,運行可靠。
、嘧冾l運行后設(shè)備噪音降低、改善工作環(huán)境。
。贰〗Y(jié)語
通過此例應(yīng)用及其他的風(fēng)機(jī)變頻改造應(yīng)用實例,可以認(rèn)為:煤礦主要通風(fēng)機(jī)如能較為普遍地 實施變頻調(diào)速改造,經(jīng)濟(jì)效益是非?捎^的。
對風(fēng)機(jī)實施變頻技術(shù)改造,實際上是在拖動風(fēng)機(jī)的電傳動工程中應(yīng)用了變頻調(diào)速技術(shù)。一 方面,變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用不僅能使電力傳動工程的節(jié)能水平有較大提高,另一方面,也能 使電力傳動工程的控制性能也得到較大的提高。
變頻調(diào)速技術(shù)如能進(jìn)一步地在風(fēng)機(jī) 拖動以泵類機(jī)械拖動、及整個電力傳動工程中推廣應(yīng)用,將對推動企業(yè)科技進(jìn)步起到重要作用。
1前言
干法熄焦工藝技術(shù)是濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司(簡稱濟(jì)鋼)引進(jìn)烏克蘭技術(shù),結(jié)合濟(jì)鋼的實際情況,從節(jié)能環(huán)保的角度,投入巨資興建的,于1998年陸續(xù)投產(chǎn)。濟(jì)鋼干熄焦生產(chǎn)工藝能否持續(xù)運行下去,除塵設(shè)施是否可靠,環(huán)保效果是否明顯,生產(chǎn)環(huán)境是否得到真正改善,其關(guān)鍵在于干熄焦除塵風(fēng)機(jī)必須耐磨損、壽命長。
2改造起因
干熄焦原工藝設(shè)計的除塵風(fēng)機(jī)為Y4-73No15D風(fēng)機(jī),由于工作煙氣含塵量較高,為100~500mg/Nm3,硬度較大,對風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)生嚴(yán)重磨損,而且含有少量的CO、CO2、H2、H2S、SO2等氣體,對風(fēng)機(jī)有一定腐蝕作用。經(jīng)實測風(fēng)機(jī)入口水分達(dá)到飽和狀態(tài),pH值為8.7,因而風(fēng)機(jī)運行初期葉輪磨損、腐蝕相當(dāng)快,使用壽命不到30天,致使整機(jī)振動趨勢發(fā)展較快,7天之內(nèi)垂直振動和水平振動分別由當(dāng)初的50、40μm上升到150、100μm,無法正常使用,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)葉輪鋼板已由12mm磨損到0~3mm,參差不齊,軸承損壞、底座松動,工作環(huán)境極其惡劣。由于頻繁出事故,給生產(chǎn)帶來極大影響
3改造方案
針對存在的問題,通過技術(shù)交流,為降低投資,并充分利用現(xiàn)場條件和現(xiàn)有設(shè)施,判定改造方案如下:(1)改造風(fēng)機(jī)與原設(shè)計風(fēng)機(jī)的安裝尺寸相同;(2)與風(fēng)機(jī)相匹配的電機(jī)仍使用原設(shè)計的電機(jī),功率為630kW,轉(zhuǎn)速為1440r/min;(3)葉輪進(jìn)行耐磨、耐腐蝕處理,提高壽命;(4)采用進(jìn)口SKF軸承,使葉輪與軸承壽命相當(dāng),滿足現(xiàn)場高負(fù)荷、高運轉(zhuǎn)的要求;(5)采用進(jìn)口密封,防塵進(jìn)入,確保軸承良好潤滑條件,改善風(fēng)機(jī)運行狀態(tài);(6)風(fēng)機(jī)基本參數(shù)保持原設(shè)計的要求不變。
4葉輪改造
(1)葉輪材質(zhì):常用材料為15MnV和16MnV,而15MnV比16MnV綜合機(jī)械性能好,具有更好的可焊性和耐磨、抗腐蝕性能,為此,選用15MnV代替原設(shè)計16MnV。
(2)原風(fēng)機(jī)葉片為后彎圓弧型,很容易掛灰,使用壽命短,為此,選用后向直板葉片,改變?nèi)~片的安裝角度,并在磨損嚴(yán)重部位增加補(bǔ)強(qiáng)板,葉片工作面上噴涂WC層,增加耐磨層,提高抗耐磨性能。
5使用效果
通過改造,葉輪耐磨、耐腐蝕得到改善,葉輪壽命由原來的30天提高到190天,提高了6倍;采用進(jìn)口SKF軸承,精度高,質(zhì)量好,并改用磁力機(jī)械密封結(jié)構(gòu),防止灰塵進(jìn)入,改善了軸承潤滑狀態(tài),提高了運轉(zhuǎn)可靠性,可確保葉輪周期內(nèi)不出現(xiàn)任何事故。實際運行效果表明,改造是成功的,由于除塵風(fēng)機(jī)整機(jī)運行平穩(wěn)可靠,在改善干熄焦環(huán)境、減少污染、降低勞動強(qiáng)度方面發(fā)揮了重要作用,為干法熄焦的推廣創(chuàng)造了條件。由此看出采用新技術(shù)、新工藝對關(guān)鍵部件進(jìn)行長壽化攻關(guān)不失為提高整機(jī)壽命、改善運行狀態(tài)的一個很好的、強(qiáng)有力的措施。
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2 基本情況介紹
山西三元煤業(yè)有限公司是新建礦,現(xiàn)在年生產(chǎn)能力已達(dá)100萬t,生產(chǎn)用電量很大,主要用 電設(shè)備為礦井主要通風(fēng)機(jī)及提升設(shè)備。礦井通風(fēng)設(shè)備是根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃配備的,電機(jī)及主 要通風(fēng)機(jī) 容量選用的比較大,由于建礦時間短,實際生產(chǎn)能力沒有達(dá)到中遠(yuǎn)期設(shè)計水平,因此通風(fēng)設(shè)備存在較大裕量。
三元煤業(yè)公司礦井只有一個采區(qū),礦井通風(fēng)方式為抽出式,設(shè)有一個通風(fēng)機(jī)房,裝備兩臺 軸流式 通風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)啟動方式為串電抗器降壓啟動,兩臺同型號的主要通風(fēng)機(jī)互為備用。主要通風(fēng) 機(jī)選 用的是沈陽風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的2K58系列礦井軸流通風(fēng)機(jī),型號為2K58-No28型,額定電壓600 0V,轉(zhuǎn)速590r/ min。配備電機(jī)均為沈陽電機(jī)廠生產(chǎn)的高壓電機(jī),型號為JS-157-10,額 定電壓6000V,額定電流33A,額定功率260kW,轉(zhuǎn)速 590r/ min。
1998年由山西省煤礦節(jié)能監(jiān)測中心對兩臺2K58-No28通風(fēng)機(jī)的性能進(jìn)行了技術(shù)測定。通風(fēng) 機(jī)效率為86.3%;通風(fēng)機(jī)運行工況點為:風(fēng)量104m3/s,全壓為1996Pa,風(fēng)機(jī)效率為27.5 %, 風(fēng)機(jī)軸功率90kW。針對礦井實際的風(fēng)量需求,采用調(diào)節(jié)前導(dǎo)器角度和調(diào)節(jié)垂直風(fēng)門開啟度實 現(xiàn)風(fēng)量調(diào)整。經(jīng)計算,通風(fēng)機(jī)房兩臺2K58-No28通風(fēng)機(jī)采用輪換工作制,與近最佳工況運行 情況相比,每年多消耗電能45.32萬kWh,電能浪費十分嚴(yán)重。
初期(近10年內(nèi)),整個風(fēng)機(jī)和電拖動工程處于低效率運行狀態(tài),存在“大馬拉小車”的問題,在礦井生產(chǎn)后期,260kW的電動機(jī)仍能 滿 足后期通風(fēng)的需求。同時電機(jī)起動電流過大,盡管加入起動電抗器,起動電流仍然很大。 在正常生產(chǎn)過程中以及采煤斷面的加深和延長,對風(fēng)量和風(fēng)壓有著不同的要求,而對風(fēng)量的 不同需求,一般是通過人工改變風(fēng)門的開啟度或者改變風(fēng)機(jī)的扇葉角度來實現(xiàn)的,勞動強(qiáng)度 大,風(fēng)量調(diào)控不便,設(shè)備維修工作量大。
為解決上述問題,我們根據(jù)我 礦的實際生產(chǎn)及發(fā)展要求,選用北京天寵電力技術(shù)有限公司生產(chǎn)的高壓變頻調(diào)速器MDS2000- 260/6G一臺,對主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速技術(shù)改造。
3 風(fēng)機(jī)調(diào)速運行節(jié)能原理
通常調(diào)節(jié)風(fēng)量的方法有改變風(fēng)門開度和改變風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速兩種方法。
風(fēng)機(jī)的壓力―風(fēng)量特性曲線如圖1(略)。
根據(jù)風(fēng)機(jī)軸功率諸公式:
P=KQp/ηcηb〖JY〗(1)
式中:
P――軸功率(kW); 〖WB〗K――系數(shù);
Q――風(fēng)量(m3/s); ηb――風(fēng)機(jī)效率;
p――壓力(Pa); ηc――傳動裝置效率(直接傳動時為1)
風(fēng)機(jī)G2,G5工作點的軸功率為:
PG2=KQ2P2/ηcηb(kW)
PG5=KQ2P5/ηcηb(kW)
△P=KQ2(P2-P5)/ηcηb(kW)
△Pn即為風(fēng)機(jī)調(diào)速控制所節(jié)省的功率,或者說風(fēng)門調(diào)節(jié)時要多消耗在風(fēng)門上的功率 。
根據(jù)風(fēng)機(jī)風(fēng)量、壓力、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩之間的關(guān)系:
〗Q∝n
p∝T∝n2 (2)
P∝Tn∝n3
式中: Q――風(fēng)量;
p――壓力;
T――轉(zhuǎn)矩;
P――軸功率〖ZK)〗
可以看出,風(fēng)量與轉(zhuǎn)速的1次方成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的2次方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的3次方 成正比。調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速即可調(diào)節(jié)輸入風(fēng)機(jī)的功率。
交流電機(jī)轉(zhuǎn)速與頻率的關(guān)系為:
N=60f(1-S)/p (3)
式中:
N――轉(zhuǎn)速; f――電機(jī)電源頻率;
p――電機(jī)極對數(shù); S――轉(zhuǎn)差率
從(1)、(2)、(3)式可以看出,均勻調(diào)節(jié)電機(jī)定子繞組的電源頻率f,就可以均勻地改 變電機(jī)轉(zhuǎn)速,改變轉(zhuǎn)速即可調(diào)節(jié)風(fēng)量的大小。因此調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,就可相應(yīng)地調(diào)節(jié)輸入風(fēng)機(jī) 的功率。這樣,避免風(fēng)門調(diào)節(jié)風(fēng)量時消耗在風(fēng)門上的功率,這正是采用變頻調(diào)速達(dá)到節(jié)能的 原理。
4 高壓變頻調(diào)速器MDS2000工作原理
MDS2000高壓變頻器采用直接高-高變換的方式,多電平串聯(lián)倍壓技術(shù)方案。整個設(shè)備是由切 分裝置、變換裝置和控制裝置三部分組成。
切分裝置是一個特殊設(shè)計的三相隔離變壓器。該變壓器一次輸入有三個分接頭,分別對應(yīng)的 一次輸入電壓為6000V、6300V、5700V,即對電網(wǎng)的輸入可調(diào)整為電網(wǎng)輸入的100%、105%、9 5%,目的在于適應(yīng)電網(wǎng)寬范圍的電壓輸入。本裝置的變壓器輸入電壓符合國家標(biāo)準(zhǔn),容 量為330kVA。變壓器的二次有三組輸出,對應(yīng)三相輸出,每組包括8個獨立的切分單元繞組 ,繞組之間相差一定的電角度,每個繞組輸出同樣大小的三相交流電。
本裝置的變換裝置是由24個結(jié)構(gòu)相同的功率模塊組成,主電路結(jié)構(gòu)采用電平串聯(lián)倍壓方式, 8個功率模塊串聯(lián)成一相,三相輸出采用Y形接法。每個功率單元包含整流、濾波、逆變3 個部分。通過軟件編程,控制逆變部分中的開關(guān)元件的開、關(guān)規(guī)律,從而控制每個逆變模塊 的輸出電壓幅值大小、方向和寬度(相應(yīng)的頻率)。
波形的輸出采用優(yōu)化的PWM變換技術(shù),對相電壓波形進(jìn)行優(yōu)化變形,提高電壓利用率;加上 輸出多電平的串聯(lián)倍壓,使得輸出波形更加接進(jìn)正弦波,有效地抑制輸出電壓和電波的諧 波含量。
。怠「脑旆桨
具體改造方式為:首先恢復(fù)風(fēng)機(jī)扇葉數(shù)量,將扇葉調(diào)整到最佳工作角度30°,使風(fēng)機(jī)工作 在最佳狀態(tài);利用變頻器變頻調(diào)速功能,根據(jù)生產(chǎn)對風(fēng)量和風(fēng)壓的要求,自動調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)吸風(fēng) 量,使風(fēng)機(jī)獲得最大的節(jié)能效果;同時變頻器具有軟起動功能,可根據(jù)實際情況,設(shè)定相應(yīng) 的起動時間,以減少直接起動所產(chǎn)生的大的沖擊電流,取消了直接起動時所串接的限流電抗 器。
改造后的工程主接線圖如圖2所示:
圖2(略)
。丁「脑烨昂蟮囊恍┲饕獢(shù)據(jù)對比及效益
三元煤業(yè)公司在2001年8月初安裝使用該設(shè)備,運行一段時間后,并經(jīng)過測試,整體情況和 以前工頻運行時有以下幾個方面的比較。
(1)改造前后的一些主要數(shù)據(jù)對比如表1。
(2)整體情況
①主要通風(fēng)機(jī)變改造后,在滿足正常生產(chǎn)對風(fēng)量(現(xiàn)在為46.33~53.67m3/s)和風(fēng)壓( 1700P a)需求的前提下,電機(jī)實際轉(zhuǎn)速比額定轉(zhuǎn)速590r/min下降了17%,電機(jī)實際功率為電機(jī)額 定功率的56%,節(jié)電率約在44%。
表1 改造前后主要數(shù)據(jù)對比(略)
、谧冾l改造后,實現(xiàn)了軟起動,取消了起動時的限流電抗器,起動電流大大減小,低于 額定電流,避免的起動電流對電網(wǎng)和電機(jī)的沖激。
、塾捎诟邏鹤冾l器功率因數(shù)高,不需功率補(bǔ)償,因而去掉了原有的并在電機(jī)輸入側(cè)的電容 器。
、軠y試結(jié)果表明,變頻器輸出諧波含量很小,低于4%。
、葑冾l改造后,實現(xiàn)了生產(chǎn)對風(fēng)量的自動控制,提高了設(shè)備自動化控制程度和設(shè)備的可靠性 。
、拊O(shè)備磨損減輕、維護(hù)費用降低,延長了維護(hù)周期,工作強(qiáng)度減少。
、咦冾l設(shè)備操作簡單,工況良好,運行可靠。
、嘧冾l運行后設(shè)備噪音降低、改善工作環(huán)境。
。贰〗Y(jié)語
通過此例應(yīng)用及其他的風(fēng)機(jī)變頻改造應(yīng)用實例,可以認(rèn)為:煤礦主要通風(fēng)機(jī)如能較為普遍地 實施變頻調(diào)速改造,經(jīng)濟(jì)效益是非?捎^的。
對風(fēng)機(jī)實施變頻技術(shù)改造,實際上是在拖動風(fēng)機(jī)的電傳動工程中應(yīng)用了變頻調(diào)速技術(shù)。一 方面,變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用不僅能使電力傳動工程的節(jié)能水平有較大提高,另一方面,也能 使電力傳動工程的控制性能也得到較大的提高。
變頻調(diào)速技術(shù)如能進(jìn)一步地在風(fēng)機(jī) 拖動以泵類機(jī)械拖動、及整個電力傳動工程中推廣應(yīng)用,將對推動企業(yè)科技進(jìn)步起到重要作用。
1前言
干法熄焦工藝技術(shù)是濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司(簡稱濟(jì)鋼)引進(jìn)烏克蘭技術(shù),結(jié)合濟(jì)鋼的實際情況,從節(jié)能環(huán)保的角度,投入巨資興建的,于1998年陸續(xù)投產(chǎn)。濟(jì)鋼干熄焦生產(chǎn)工藝能否持續(xù)運行下去,除塵設(shè)施是否可靠,環(huán)保效果是否明顯,生產(chǎn)環(huán)境是否得到真正改善,其關(guān)鍵在于干熄焦除塵風(fēng)機(jī)必須耐磨損、壽命長。
2改造起因
干熄焦原工藝設(shè)計的除塵風(fēng)機(jī)為Y4-73No15D風(fēng)機(jī),由于工作煙氣含塵量較高,為100~500mg/Nm3,硬度較大,對風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)生嚴(yán)重磨損,而且含有少量的CO、CO2、H2、H2S、SO2等氣體,對風(fēng)機(jī)有一定腐蝕作用。經(jīng)實測風(fēng)機(jī)入口水分達(dá)到飽和狀態(tài),pH值為8.7,因而風(fēng)機(jī)運行初期葉輪磨損、腐蝕相當(dāng)快,使用壽命不到30天,致使整機(jī)振動趨勢發(fā)展較快,7天之內(nèi)垂直振動和水平振動分別由當(dāng)初的50、40μm上升到150、100μm,無法正常使用,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)葉輪鋼板已由12mm磨損到0~3mm,參差不齊,軸承損壞、底座松動,工作環(huán)境極其惡劣。由于頻繁出事故,給生產(chǎn)帶來極大影響
3改造方案
針對存在的問題,通過技術(shù)交流,為降低投資,并充分利用現(xiàn)場條件和現(xiàn)有設(shè)施,判定改造方案如下:(1)改造風(fēng)機(jī)與原設(shè)計風(fēng)機(jī)的安裝尺寸相同;(2)與風(fēng)機(jī)相匹配的電機(jī)仍使用原設(shè)計的電機(jī),功率為630kW,轉(zhuǎn)速為1440r/min;(3)葉輪進(jìn)行耐磨、耐腐蝕處理,提高壽命;(4)采用進(jìn)口SKF軸承,使葉輪與軸承壽命相當(dāng),滿足現(xiàn)場高負(fù)荷、高運轉(zhuǎn)的要求;(5)采用進(jìn)口密封,防塵進(jìn)入,確保軸承良好潤滑條件,改善風(fēng)機(jī)運行狀態(tài);(6)風(fēng)機(jī)基本參數(shù)保持原設(shè)計的要求不變。
4葉輪改造
(1)葉輪材質(zhì):常用材料為15MnV和16MnV,而15MnV比16MnV綜合機(jī)械性能好,具有更好的可焊性和耐磨、抗腐蝕性能,為此,選用15MnV代替原設(shè)計16MnV。
(2)原風(fēng)機(jī)葉片為后彎圓弧型,很容易掛灰,使用壽命短,為此,選用后向直板葉片,改變?nèi)~片的安裝角度,并在磨損嚴(yán)重部位增加補(bǔ)強(qiáng)板,葉片工作面上噴涂WC層,增加耐磨層,提高抗耐磨性能。
5使用效果
通過改造,葉輪耐磨、耐腐蝕得到改善,葉輪壽命由原來的30天提高到190天,提高了6倍;采用進(jìn)口SKF軸承,精度高,質(zhì)量好,并改用磁力機(jī)械密封結(jié)構(gòu),防止灰塵進(jìn)入,改善了軸承潤滑狀態(tài),提高了運轉(zhuǎn)可靠性,可確保葉輪周期內(nèi)不出現(xiàn)任何事故。實際運行效果表明,改造是成功的,由于除塵風(fēng)機(jī)整機(jī)運行平穩(wěn)可靠,在改善干熄焦環(huán)境、減少污染、降低勞動強(qiáng)度方面發(fā)揮了重要作用,為干法熄焦的推廣創(chuàng)造了條件。由此看出采用新技術(shù)、新工藝對關(guān)鍵部件進(jìn)行長壽化攻關(guān)不失為提高整機(jī)壽命、改善運行狀態(tài)的一個很好的、強(qiáng)有力的措施。
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