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風(fēng)機選型與安裝

負壓風(fēng)機水簾_風(fēng)機盤管選型與布局簡析案例暖通空調(diào)高壓變頻技術(shù)

   摘要: 本文通過闡述隆盛大廈項目空調(diào)施工中的風(fēng)機盤管選型、布局,著重指出選型應(yīng)充分考慮業(yè)主的建筑格局,合理地確定負荷、風(fēng)量和氣流組織,才能真正體現(xiàn)設(shè)計與施工的統(tǒng)一。    關(guān)鍵詞: 風(fēng)機盤管;負荷;風(fēng)量;氣流組織   隨著高檔寫字間、辦公環(huán)境的不斷改善,空調(diào)系統(tǒng)也越來越廣泛地深人到日常生活中。如何使所選用的空調(diào)系統(tǒng)起到最佳效果,除了設(shè)計的合理性,也越來越引起現(xiàn)場工程師的思考。   風(fēng)機盤管作為中央空調(diào)系統(tǒng)的末端裝置,在眾多的公共場所廣為采用,其主要優(yōu)點如下:   一、自成單元,調(diào)節(jié)靈活。風(fēng)機盤管為三檔變速,且水路系統(tǒng)可根據(jù)用戶室溫設(shè)定情況,采取冷熱水自動控制溫度調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié),從而使各房間可獨立調(diào)節(jié)室溫,以滿足不同空調(diào)使用客戶的需求,房間無人使用時可手動關(guān)機或自動定時關(guān)機,并且可以使開發(fā)商避免一次投入過大,便于其滾動開發(fā),可根據(jù)入住客戶的情況開通不同的房間。從而降低了整體系統(tǒng)的運行費用。   二、整個系統(tǒng)分區(qū)控制較為容易,可以按房間的朝向、樓層、用途、使用時間等分成若干區(qū)域,按不同的客戶使用需求進行分區(qū)控制,從而避免了大風(fēng)道系統(tǒng)必須集中控制的不合理的一面。   三、風(fēng)機盤管機體小,布置靈活、安裝方便、占用建筑空間較少,便于配合內(nèi)裝施工。但怎樣根據(jù)業(yè)主的不同需求,結(jié)合設(shè)計圖紙選擇較好的風(fēng)機盤管應(yīng)用到隆盛大廈工程中去,筆者充分考慮了以下幾點:  。ㄒ唬├淞康男:   一般是按計算的冷負荷來選擇產(chǎn)品,但應(yīng)注意不同的新風(fēng)供給方式會導(dǎo)致風(fēng)機盤管的負載冷量也不同。當(dāng)新風(fēng)直接通過外墻送至房間時,未經(jīng)熱濕處理,風(fēng)機盤管的冷量=室內(nèi)冷負荷+新風(fēng)冷負荷;當(dāng)設(shè)立獨立的負壓通風(fēng)系統(tǒng)時,則風(fēng)機盤管的冷量=室內(nèi)冷負荷。目前市場的產(chǎn)品,一般都是名義制冷量而實際運行中的冷量應(yīng)是冷量×單位時間內(nèi)的平均運行時間,即改變運行時間或風(fēng)量,都會影響機組的輸入冷量。所以并非名義冷量越高越好,如果僅按高冷量選用機組,會出現(xiàn)供冷能力過大,導(dǎo)致開動率過低,彩鋼瓦屋頂通風(fēng)降溫,換氣次數(shù)減少,室溫梯度加大,還會加大系統(tǒng)容量和 設(shè)備 投資,空調(diào)能耗加大,空調(diào)效果降低。所以冷量僅作為選 設(shè)備 的必要條件之一,還應(yīng)兼顧其它因素。   (二)風(fēng)量校核   主要按房間品質(zhì)要求校核換氣次數(shù)。送風(fēng)溫差越小,換氣次數(shù)越多,則空氣品質(zhì)越好,就越舒適,為什么有的空調(diào)房間感受有異味、悶氣,就是風(fēng)量校核沒有處理好。由于風(fēng)機盤管的名義風(fēng)量是在不通水,空氣進出口壓差為零的工況下測定的,故存在一些不切實際的因素,所以實際確定風(fēng)量是應(yīng)將這部分理想狀態(tài)下的風(fēng)量值扣除,筆者通過隆盛大廈工程的實際測算,這部分增補風(fēng)量應(yīng)占名義風(fēng)量的20?30%.  。ㄈ┧汀⒒仫L(fēng)方式   送、回風(fēng)方式即形成所謂的氣流組織,其合理與否直接影響到空調(diào)房間的溫度場、速度場的均勻性和穩(wěn)定性,也即空調(diào)效果的好壞。合理的氣流組織要求一定的送風(fēng)速度,避免氣流短路,以保證一定的射流長度。風(fēng)速取決于機外靜壓,送風(fēng)量、送風(fēng)口等因素。機外靜壓過低,會導(dǎo)致風(fēng)量下降,射程降低,房間冷熱不均,設(shè)計氣流組織與實際運行狀態(tài)在曲線圖上存在較大差異,故應(yīng)根據(jù)實際的建筑格局、房間的結(jié)構(gòu)形式,進深、高度等情況,選擇中檔風(fēng)量、風(fēng)速指標(biāo)來相應(yīng)選擇風(fēng)機盤管型號。目前市場上的風(fēng)機盤管,各個廠家的機外靜壓值沒有統(tǒng)一標(biāo)定,差異較大,再加上隆盛大廈采用的是臥式暗裝機組,外接短風(fēng)管、過濾器,進、回風(fēng)格柵阻力值較大,因此在實際定貨時確定機外靜壓值選定為30Pa,有的房間甚至選擇50Pa機外靜壓值的機組,大于常規(guī)的20Pa左右阻力值,故在實際運行中保證了良好的均勻場,達到了預(yù)期的空凋效果。  。ㄋ模┢渌蛩   a.噪音指標(biāo)控制在40dB以下,對噪音偏大的風(fēng)機盤管,加裝消聲處理裝置,阻力值不大于10Pa.   b.安裝、施工中質(zhì)量注意保溫質(zhì)量,冷凝水的排放,坡向,管件接頭,系統(tǒng)清潔。   c.水系統(tǒng)的設(shè)置方式水平系統(tǒng)還是垂直系統(tǒng),隆盛大廈選用了垂直系統(tǒng),較好的保證了冷凝水的排放,保證了房間的層高要求,根據(jù)以上幾點原則,隆盛大廈選擇了廣州約克的產(chǎn)品,其使用及實測結(jié)果見表:   隆盛大廈風(fēng)機盤管實測表   型號 風(fēng)量(m3/h) 風(fēng)口截面(mm×mm)   銘牌值 實測平均值   YGFC-03-CC 470 498 940×127   YGFC-04-CC 580 597 940×127   YGFC-10-CC 1470 1560 1200×127   YGFC-12-CC 1650 1728 1500×127   結(jié)束語   總之,在設(shè)計人員的配合下,隆盛大廈的風(fēng)機盤管系統(tǒng)避免了一些選用中的常見弊端,取得了較為滿意的綜合效果。

高壓變頻技術(shù)在錦西石化4#爐風(fēng)機節(jié)能改造中的應(yīng)用及經(jīng)濟效益分析
    
  摘要:本文通過對中國石油錦西煉油化工總廠熱電公司4#爐引、送、二次風(fēng)機的高壓變頻節(jié)能改造的先容,具體敘述了改造的目的、技術(shù)方案、改造過程和原理特性。具體分析了改造效果,特別是經(jīng)濟效果。最后闡明節(jié)能改造的意義,是企業(yè)由粗放型的治理向資源節(jié)約型治理轉(zhuǎn)變的有效途徑,是企業(yè)增效的新亮點。
  關(guān)鍵詞:變頻 改造 節(jié)能 增效
  
  1.前言
   中國石油錦西煉油化工總廠熱電公司有75噸鍋爐3臺,220噸鍋爐3臺。其中1、2、3#爐是75噸鍋爐,4、5、6#爐是220噸鍋爐。6臺鍋爐全部采用了引風(fēng)、送風(fēng)和二次風(fēng)機,這些風(fēng)機的驅(qū)動電機是按照最大額定負荷設(shè)計的,而鍋爐一年中能在最大額定負荷段狀態(tài)下運行的時間卻很少,大部分時間運行在三分之二負荷段上。這樣,鍋爐對實際風(fēng)的需要量卻不是所設(shè)計的最大風(fēng)量,而應(yīng)該是隨著負荷改變而改變的變化風(fēng)量。為了滿足鍋爐對變化風(fēng)量的要求,我們傳統(tǒng)工藝一直采用調(diào)整風(fēng)道檔板開度的辦法,這種辦法能夠改變和調(diào)整風(fēng)量,卻無法調(diào)整驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速和按比例節(jié)能,造成了產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)中能源的大量浪費和生產(chǎn)本錢的上升。
  
  2.改造目的
   為了降低生產(chǎn)本錢,降低能耗,適應(yīng)我國關(guān)于能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃的要求,采用低消耗、低排放、高效率的持續(xù)發(fā)展理念的經(jīng)濟增長模式,應(yīng)用變頻節(jié)能技術(shù)來改造傳統(tǒng)工藝的技術(shù)缺憾。我公司經(jīng)過對低壓變頻技術(shù)的廣泛成熟的應(yīng)用,獲取了較大的節(jié)能效果和維護經(jīng)驗。隨著高壓變頻器技術(shù)產(chǎn)品的成熟與穩(wěn)定應(yīng)用,我們把這一節(jié)能成果又進一步擴大到了高壓電機上,并于2006年5月份對4#爐三臺風(fēng)機的驅(qū)動電動機進行了高壓變頻器改造。
  
  3、4#爐風(fēng)機工作額定參數(shù)
  


            3.實施的改造方案
   3.1 變頻器的選型方案
   由于高壓變頻改造所實施的具體方案與變頻器的選型有直接的關(guān)系,所以我公司首先進行了變頻器的選型考察,經(jīng)過仔細認真地比較和公然招標(biāo),最后國產(chǎn)產(chǎn)品??北京利德華福HARSVERT-A高壓變頻器以其優(yōu)良的質(zhì)量,齊全的技術(shù)性能和周到的售后服務(wù)一舉中標(biāo)。
   3.2 主回路方案
   根據(jù)我公司風(fēng)機負荷的重要性,我們決定采用的變頻控制為一拖一方案,就是一臺變頻器帶一臺風(fēng)機電機。為了增加運行的可靠性和安全性,又增設(shè)了工頻旁路回路。具體的設(shè)計方案如圖1所示:


           
        圖1:一次主回路接線圖


           QF為用戶的真空斷路器,QS1、QS2、QS3為3臺高壓隔離刀閘。在QS1和QS2之間是高壓變頻器,QS3為旁路刀閘。當(dāng)電機需變頻運行時,應(yīng)首先將QS3拉開,然后合QS1和QS2刀閘,最后再合真空斷路器QF使變頻器得電并啟動變頻器以驅(qū)動電機。當(dāng)電機需工頻運行時,應(yīng)將QS1和QS2刀閘拉開,將QS3旁路刀閘合進,最后合真空斷路器QF以直接驅(qū)動電機工頻運行。此運行方式為變頻器故障或檢驗等特殊情況下用工頻來保證設(shè)備運行的備用工作方式。
   上述方案為手動旁路的典型方案,要求QS2和QS3不能同時閉合,并在機械上實現(xiàn)安全互鎖。
   為了實現(xiàn)對故障變頻器的保護,變頻器故障狀態(tài)下發(fā)出跳閘指令,對現(xiàn)場的高壓真空斷路器QF進行連鎖跳閘,以使變頻器斷開電源。同時三把刀閘都與斷路器QF電氣互鎖,只有在斷路器分離時才能操縱刀閘,保證了安全操縱。
   3.3 控制方案
   根據(jù)我公司的實際情況,我們對變頻器采用三種控制方案,分別是遠程DCS閉環(huán)自動控制、遠程DCS開環(huán)手動控制和就地手動控制。
   3.4 冷卻方案
   變頻器的工作過程是將交流電整流成直流電,再將直流逆變成交流的過程。在這一過程中,電子功率器件自身要發(fā)出一定的熱量(2%),這些熱量會使設(shè)備的溫度不斷上升,并燒損設(shè)備本身。為了使變頻器正常穩(wěn)定工作,就必須將變頻器發(fā)出的熱量及時排散掉。因此變頻器冷卻題目對變頻器運行的穩(wěn)定十分重要。經(jīng)過認真的研究,我們采用了最簡單、最有效、最穩(wěn)定的冷卻方案??自然風(fēng)冷方案。就是在變頻器頂部安裝一個總風(fēng)道,用這個風(fēng)道將變頻器自身頂部的冷卻風(fēng)機從室內(nèi)吸進的自然空氣所帶的變頻器內(nèi)部熱量不斷地排放到室外。這種方案只做一個風(fēng)道,不增加任何轉(zhuǎn)動設(shè)備,因此簡單可靠,故障因素少。經(jīng)過在40℃室溫條件下做滿載散熱能力試驗,結(jié)果變頻器的溫度最高到68℃,與設(shè)計的最高溫升140度相比,結(jié)果是非常理想的。
  
  4.變頻器的工作原理與特性
   4.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
   HARSVERT-A系列6kV高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)見圖2,由移相變壓器、功率單元和控制器組成。每臺變頻器有21個功率單元,每7個功率單元串聯(lián)構(gòu)成一相。


           
                   圖2:高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖


            4.2 功率單元結(jié)構(gòu) 
   每個功率單元結(jié)構(gòu)上完全一致,可以互換,其電路結(jié)構(gòu)見下圖3,為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側(cè)為二極管三相全橋,通過對IGBT逆變橋進行正弦PWM控制,可得如圖4所示的波形。
   4.3 輸進側(cè)結(jié)構(gòu)
   輸進側(cè)由移相變壓器給每個單元供電,移相變壓器的副邊繞組分為三組,構(gòu)成42脈沖整流方式,這種多級移相疊加的整流方式可以大大改善網(wǎng)絡(luò)的電流波形,使其負載下網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)接近1。
   另外,由于變壓器副邊繞組的獨立性,使每個功率單元的主回路相對獨立,類似常規(guī)低壓變壓器,便于采用現(xiàn)有的成熟技術(shù)。
   4.4 輸出側(cè)結(jié)構(gòu)
   參見圖2和圖3。輸出側(cè)由每個單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的PWM波形進行重組,可以得到如圖5所示的門路PWM波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,可減少對電纜和電機的盡緣損壞,無須輸出濾波器就可以使輸出電纜長度很長,電機不需要降額使用,可直接用于舊設(shè)備的改造。同時,電機的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機械振動,減小了軸承和葉片的機械應(yīng)力。
   當(dāng)某一個單元出現(xiàn)故障時,通過使圖3中的繼電器K閉合,可以將此單元旁路出系統(tǒng)而不影響其它單元的運行,變頻器可持續(xù)降額運行,如此可減少很多場合下停機造成的損失。


        


        


            4.5 控制器
   控制器核心由高速單片機來實現(xiàn),精心設(shè)計的算法可以保證電機達到最優(yōu)的運行性能?刂破鬟包括一臺內(nèi)置的PLC,用于柜體內(nèi)開關(guān)信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操縱信號和狀態(tài)信號的協(xié)調(diào)。增強了系統(tǒng)的靈活性。
   控制器結(jié)構(gòu)上采用VME標(biāo)準(zhǔn)箱體結(jié)構(gòu),各控制單元板采用FPGA、CPLD等大規(guī)模集成電路和表面焊接技術(shù),系統(tǒng)具有極高的可靠性。
  另外,控制器與功率單元之間采用光纖通訊技術(shù),低壓部分和高壓部分完全可靠隔離,系統(tǒng)具有極高的安全性,同時具有很好的抗電磁干擾性能。
  
  5.改造效果
   5.1 改造后的工藝效果
   4#爐引、送、二次風(fēng)機高壓變頻改造后,將原風(fēng)道中用開度大小來調(diào)整風(fēng)道風(fēng)量的檔板開到了100%。這樣大大減小了風(fēng)的阻力損耗。另外完全改變了風(fēng)在管道中的振動頻率,由于風(fēng)機的驅(qū)動電機在變頻狀態(tài)下工作,工作頻率在不斷的變化中,使風(fēng)道的固有共振頻率很難與工作頻率一致,從而避免了共振現(xiàn)象的產(chǎn)生,解決了風(fēng)道在工頻狀態(tài)下振動大的題目。這樣風(fēng)道時常被振開裂的困難被自然解決了,也是我們此次改造的意外收獲。
   5.2 改造后對電網(wǎng)的沖擊效果 
   當(dāng)電機通過工頻直接啟動時,它將會產(chǎn)生7-8倍的電機額定電流。這個電流值將大大增加電機繞組的電應(yīng)力并產(chǎn)生熱量,從而降低電機的壽命。而采用變頻后,電機實現(xiàn)了軟啟動,可以在零速零電壓啟動(當(dāng)然可以適當(dāng)加轉(zhuǎn)矩提升),直到達到工作電流為止。一旦頻率和電壓的關(guān)系建立,變頻器就可以按照V/f或矢量控制方式帶動負載進行工作,對電網(wǎng)幾乎沒有沖擊。
   5.3 改造后的維護強度效果
   采用變頻調(diào)速后,驅(qū)動電動機基本工作在30Hz到40Hz的頻率范圍內(nèi),與工頻50Hz相比,降低了風(fēng)機的轉(zhuǎn)速。另外啟動時的緩慢升速過程也使整套風(fēng)機機械設(shè)備的零部件、密封和軸承等的使用壽命大大延長。不用檔板調(diào)風(fēng),調(diào)風(fēng)檔板的使用壽命大大延長,使檢驗維護工作量減少,更降低了檢驗工作強度和用度。
   5.4 改造后的節(jié)能效果
   我公司4#爐3臺風(fēng)機進行變頻調(diào)速改造后,在收到上述諸多改造工藝效果的同時,更獲得了重大的節(jié)能效果。詳見下列改造前后生產(chǎn)參數(shù)對照表,此表數(shù)據(jù)來源于改造前后的生產(chǎn)報表:
   4#爐變頻改造前后節(jié)能對照表
  
       
       注:改造前功率因數(shù)為0.85;改造后功率因數(shù)為0.97。
   
   從上表中數(shù)據(jù)可知,220噸鍋爐在從140噸到200噸運行過程中,三臺風(fēng)機的節(jié)電效果隨鍋爐負荷的增加而下降,隨鍋爐負荷的減小而上升。而我公司鍋爐每年中運行在140噸到150噸大約有8個月,運行在200噸大約有2個月,運行在180噸大約有1個月,檢驗時間大約有1個月。改造前4#爐每年三臺風(fēng)機用總電量約為1863.13387萬度(kW•h),改造后每年三臺風(fēng)機總用電量約為941.15169萬度(kW•h),故4#爐變頻改造后比改造前每年可節(jié)約電能約921.98219萬度(kW•h),節(jié)電率約為49.5%。也就是說,我們只用改造前50.5%的用電量就能完成改造前的生產(chǎn)任務(wù)。假如每度電銷售價格以0.45元計,那么我公司4#爐三臺風(fēng)機變頻改造后每年可節(jié)約的9219821.9度(kW•h)廠用電,相當(dāng)于節(jié)支414.89198萬元。在當(dāng)年逾額收回了投資本錢,之后可每年為我廠節(jié)支414.9萬元。
  6.結(jié)束語
   4#爐三臺風(fēng)機的高壓變頻節(jié)能改造,是我們總廠2006年的一項重要改造項目。是我們企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟治理意識的前瞻性體現(xiàn),是企業(yè)由粗放型治理向資源節(jié)約型治理過渡的具體舉措,是我廠在高壓變頻節(jié)能改造方面邁出的又一具有實質(zhì)性意義的一步。其改造后的工藝效果和節(jié)能效果極大地鼓舞了公司全體職工的工作積極性,有效激發(fā)了職工對節(jié)能工作重要性的熟悉。其經(jīng)濟效果之明顯,已經(jīng)成為我們企業(yè)增效的新亮點。同時說明我們企業(yè)生產(chǎn)節(jié)能的潛力是巨大的,我們在變頻節(jié)能改造的道路上還有很長的路要走,還有很多的工作要做。
  
  參考文獻:
  北京利德華福電氣技術(shù)有限公司 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)HARSVERT-A系列技術(shù)手冊
  作者簡介:
  張文鴻,男,1966年10月出生,1990年畢業(yè)于沈陽高等電力專科學(xué)校。在中國石油錦西煉油化工總廠熱電公司電氣車間用風(fēng)機工作,電氣工程師。技術(shù)成果有高壓靜電除塵器頂部振打監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用等。負責(zé)4#爐高壓變頻器的整套控制和現(xiàn)場安裝設(shè)計,施工安裝及調(diào)試的全部工作。


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收錄時間:2011年02月18日 10:27:43 來源:未知 作者:



風(fēng)機性能故障分析和消除方法
    故障名稱產(chǎn)生故障的原因消除方法壓力過高,排除流量減小1.氣體成分改變,氣體溫度過低,或氣體所含固體雜質(zhì)增加,使氣體的密度增大。2 .出氣管道和閥門被塵土、煙灰和雜物堵塞。  3.進氣管道、閥門或網(wǎng)罩被塵土、煙灰和雜物堵塞。   4.出氣管道破裂,或其管法蘭密封不嚴(yán)密。5. 密封圈磨損過大,葉輪的葉片磨損1.測定氣體密度,消除密度增大的原因2.開大出氣閥門,貨進行清掃3.開大進氣閥門,或進行清掃4.焊接裂口,或更換管法蘭墊片5.更換密封圈、葉片或葉輪壓力過低,排出流量過大1.氣體成分改變,氣體溫度過高,或氣體所含固體雜質(zhì)減少,使氣體的密度減小。2.進氣管道破裂,或其管法蘭密封不嚴(yán)密。1.測定氣體密度,消除密度減小的原因2.焊接裂紋,或更換管法蘭墊片通風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)失靈1.壓力表失靈,閥門失靈或卡住,以致不能根據(jù)需要對流量和壓力進行調(diào)節(jié)2.由于需要流量減少,管道堵塞,流量急劇減小或停止,使風(fēng)機在不穩(wěn)定區(qū)(飛動區(qū))工作,產(chǎn)生逆流反擊風(fēng)機轉(zhuǎn)子的現(xiàn)象1.修理或更換壓力表,修復(fù)閥門2.如是需要流量減小,應(yīng)打開旁路閥門,或減低轉(zhuǎn)速,如是管道堵塞應(yīng)進行清掃風(fēng)機壓力降低1.管道阻力曲線改變,阻力增大,通風(fēng)機工作點改變2.通風(fēng)機制造不良,或通風(fēng)機嚴(yán)重磨損3.通風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低4.通風(fēng)機在不穩(wěn)定區(qū)工作1.調(diào)整管道阻力曲線,減小阻力,改變通風(fēng)機工作點2.檢修通風(fēng)機3.提高通風(fēng)機轉(zhuǎn)速4.調(diào)整通風(fēng)機工作區(qū)噪聲大1.  無隔音設(shè)施2.  管道、調(diào)節(jié)閥安裝松動 

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收錄時間:2011年01月07日 18:22:26 來源:ccen 作者:

 粉煤灰水泥生產(chǎn)的原料是由粉煤灰、水泥熟料、石膏石3種物料混合而成的。其中,水泥熟料是由石灰石、黏土、鐵粉按標(biāo)準(zhǔn)定量配比磨成生料,經(jīng)煅燒后制成顆粒狀的水泥熟料。在傳統(tǒng)的水泥粉磨工藝中,粉煤灰、水泥熟料、石膏石3種原料經(jīng)配比后同時進入磨機內(nèi)進行粉磨,粉磨后的混合料進入選粉機進行分離,符合細度要求的水泥粉被及時分選出來成為水泥成品,較粗顆粒物料又回磨機內(nèi)部循環(huán)粉磨至成品。

    這種工藝方法存在以下不足:①粉煤灰本身同水泥一樣細,單從細度考慮,已達到水泥成品的要求,如將此細粉置入磨機內(nèi),即形成海綿般的緩沖墊層,從而加重了磨機內(nèi)的物料負荷,降低了磨機效率,使磨機產(chǎn)量受到限制。②因粉煤灰是火力電廠排出的一種粉狀體廢渣,它含有對改善水泥性能十分有用的球狀玻璃微珠,因其表面光滑,顆粒層間磨擦阻力小,易滑動,因此,保留這部分球狀玻璃微珠有利于提高水泥流動性、和易性,對改善水泥性能和水泥混凝土施工性能可起到顯著的作用。但粉煤灰經(jīng)磨機粉磨后,破壞了玻璃微珠的球體而形成多棱狀的顆粒,致使水泥顆粒間的磨擦力增大,從而影響水泥的流動性。③現(xiàn)有水泥原料的儲料方式,一般采用大型儲料立庫。但用于粉煤灰的儲存卸料卻不適用,這是因為,由于粉煤灰呈粉狀,一是不好堆積,二是卸料時揚起的粉塵大,對環(huán)境造成污染。若從儲料立庫的高位入庫,就必須增加一套提升輸送設(shè)備,費工費時,而且造價高。

    黎明重工粉煤灰加工設(shè)備---歐式梯形磨粉機,引進歐洲第4代磨粉機先進技術(shù)和理念,在原有粉煤灰磨粉機的基礎(chǔ)上大膽改進、從外觀、加工工藝、粉磨轉(zhuǎn)子、選粉系統(tǒng)、進氣道以及潤滑系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、集粉系統(tǒng)、揚料系統(tǒng)、粉磨系統(tǒng)等進行了一系列終極改進,達到了設(shè)備的最大效能,同等能耗比居于世界最先進水平。

    黎明重工粉煤灰磨粉機已在國內(nèi)很多地區(qū)廣泛使用,粉煤灰磨粉機適于石灰石、粉煤灰等行業(yè)莫氏硬度在9.3級以下,濕度在10%以下的各種礦產(chǎn)物料的粉磨加工。成品細度從20-425目任意調(diào)節(jié)(最高可達2000目),根據(jù)型號不同,產(chǎn)量從1-30T/小時不等,是客戶粉磨粉煤灰設(shè)備不凡的選擇。(本文由黎明重工科技提供)


    中國風(fēng)機產(chǎn)業(yè)網(wǎng)  雖然我們在之前多次對風(fēng)機的噪音問題講述了很多解決的方法,但是有些用戶總是反映風(fēng)機的噪音并沒有通過這些方法降低多少,其實在整個風(fēng)機的使用中,我們忽略了一個問題,那就是風(fēng)機在運行中產(chǎn)生的氣動噪音,這個引起噪音的因素有些用戶給忽略了,所以在解決噪音方面總是不能得到很好的效果。針對風(fēng)機的氣動噪聲是怎么回事,我們來為用戶簡單的介紹一下。

    離心風(fēng)機的噪音根源并不是都能很直觀的發(fā)現(xiàn)的,需要用戶逐一仔細的檢查,葉輪進口沖角是引起葉道流動分離的主要原因,而進口安裝角的選取直接影響葉柵進口氣流沖角的大小,因此進口安裝角的選取非常重要。對于采用小張開度蝸殼設(shè)計的多翼離心風(fēng)機,葉輪采用速度基本不變?nèi)~道設(shè)計的風(fēng)機效率最高,噪聲最低,風(fēng)量和風(fēng)壓也最高。速度基本不變?nèi)~道風(fēng)機出口安裝角較大(在30°~40°之間),葉輪出口氣流的周向速度較小,明顯減輕了葉輪出口高速區(qū)氣流對蝸舌的沖擊作用,氣流能較順暢地被引導(dǎo)到蝸殼出口,而不會產(chǎn)生倒流。

    這種方法來解決風(fēng)機的氣動噪聲效果是非常顯著的,當(dāng)然方法有很多種,我們還可以采用優(yōu)化葉輪、蝸殼的結(jié)構(gòu)幾何參數(shù)和在葉輪出口加裝旋轉(zhuǎn)擴壓器等方法,這些方法在降低噪音的效果還是非常明顯的。

    不同型號的離心風(fēng)機在對待這個問題所采用的方法也有所差異,比如說多翼離心風(fēng)機旋轉(zhuǎn)噪聲的降低,采用階梯蝸舌和傾斜蝸舌結(jié)構(gòu)能取得較好的效果。由此可見。我們對待風(fēng)機要看具體的實際情況以及場所在使用風(fēng)機的時候?qū)υ胍舸笮〉囊蟆?/p>

    中國風(fēng)機產(chǎn)業(yè)網(wǎng)  靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機可分為部分靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機和全靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機兩大類型。它們都是通過轉(zhuǎn)動靜葉使靜葉安裝角改變,從而使風(fēng)機的流量、壓比發(fā)生改變,減小靜葉安裝角度,可以使風(fēng)機的特性線向小流量方向移,開大靜葉安裝角度,能使風(fēng)機的特性線向大流量方向移。由此可見,通過改變靜葉的安裝角度能使風(fēng)機的流量運行范圍變寬,性能得到改善。全靜葉可調(diào)的風(fēng)機比部分靜葉可調(diào)的軸流風(fēng)機性能改善得更好些,但結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜、龐大。

    在進行理論計算時,我們對靜葉轉(zhuǎn)角度后機組效率的影響作了詳細的分析,得出風(fēng)機靜葉轉(zhuǎn)動角度按相應(yīng)工況角度變化計算的效率比按相同角度變化計算的效率變化要小些。在試驗臺上的比較試驗表明:每列靜葉的安裝角關(guān)小相同角度的比按相應(yīng)工況關(guān)小靜葉安裝角度的流量減少得稍多些,但壓比降低得較多,尤其效率有明顯下降。部分靜葉轉(zhuǎn)角度后的效率,無論靜葉安裝角是減小還是增加,風(fēng)機在新的運行狀態(tài)下,都能保持高效工作,說明級與級之間匹配沒有破壞。

    在風(fēng)機性能試驗中,我們對低轉(zhuǎn)速部分靜葉安裝角關(guān)小角度和高轉(zhuǎn)速部分靜葉安裝角開大角度對流量的影響分別進行測試。繼續(xù)開大角度,則流量增加量較少,這也就證明了進口導(dǎo)葉安裝角的設(shè)計值越小,改變靜葉安裝角對流量的影響越大,進口導(dǎo)葉安裝角的設(shè)計值越大,改變靜葉安裝角對流量的影響就越小。這樣,風(fēng)機在低轉(zhuǎn)速減小靜葉安裝角度而在高轉(zhuǎn)速增大靜葉安裝角度,就能使風(fēng)機的流量運行范圍變寬,大大改善風(fēng)機的運行性能,使風(fēng)機能滿足流量變化范圍較寬的高爐運行工況。

   


另外很重要的一點,安裝負壓風(fēng)機時,風(fēng)機這邊的墻面一定要做好密封處理。尤其是風(fēng)機周邊不能有空隙,屋頂通風(fēng)降溫。我們常?匆姾芏嗫蛻糇孕邪惭b很多負壓風(fēng)機,可是車間還是很悶,他們于是斷定負壓風(fēng)機也沒有效果。我去看過很多現(xiàn)場,常常是一個很大的窗戶,安裝一臺風(fēng)機后,風(fēng)機旁邊的窗扇都打開了?上攵,大量的空氣只是在風(fēng)機周邊循環(huán),當(dāng)然不能吸收車間遠處的空氣了。



鋒速達負壓風(fēng)機-大北農(nóng)集團巨農(nóng)種豬示范基地風(fēng)機設(shè)備水簾設(shè)備供應(yīng)商!臺灣九龍灣負壓風(fēng)機配件供應(yīng)商! 主要產(chǎn)品豬舍通風(fēng)降溫,豬棚通風(fēng)降溫,豬場通風(fēng)降溫,豬舍風(fēng)機,養(yǎng)殖地溝風(fēng)機,豬舍地溝風(fēng)機,豬舍多少臺風(fēng)機,廠房多少臺風(fēng)機,車間多少臺風(fēng)機,豬舍什么風(fēng)機好,廠房什么風(fēng)機好,車間什么風(fēng)機好,多少平方水簾,多大的風(fēng)機,哪個型號的風(fēng)機 相關(guān)的主題文章:
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